9-11月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,永鋼450平方米燒結(jié)車間成品燒結(jié)礦合格率、一級品率得到明顯提高,均較好地完成了公司制定的目標(biāo),也為高爐提供了優(yōu)質(zhì)的燒結(jié)礦。
據(jù)悉,450平方米燒結(jié)自去年10月份投產(chǎn)以來,生石灰倉17#倉和18#倉經(jīng)常出現(xiàn)堵料、噴倉等下料不穩(wěn)定現(xiàn)象,尤其是堵料出現(xiàn)頻率較高。經(jīng)查找原因,發(fā)現(xiàn)主要是由于生石灰倉內(nèi)襯板脫落卡死在星型給料機(jī)而導(dǎo)致該機(jī)器無法正常運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)魷p速機(jī)電機(jī)。而且崗位工處理堵料時(shí)也容易導(dǎo)致噴倉現(xiàn)象出現(xiàn),最終導(dǎo)致生石灰下料量忽高忽低,使得燒結(jié)礦堿度波動(dòng)較大,嚴(yán)重影響燒結(jié)礦的質(zhì)量穩(wěn)定。
為解決這一問題,分廠與相關(guān)部門協(xié)商決定,全部拆除生石灰倉內(nèi)襯板,清除卡料源頭,并對生石灰倉下料秤進(jìn)行整改,采用“回轉(zhuǎn)給料機(jī)給料+緩沖倉+拖式皮帶秤”的配料方式,以及回轉(zhuǎn)給料和緩沖倉恒重自動(dòng)控制的方式,保持倉位穩(wěn)定下料,以解決原配料秤校驗(yàn)難度大難題。改造完成后,生石灰倉故障率大大減少,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率明顯提高,成品燒結(jié)礦的合格率、一級品率達(dá)到國內(nèi)一流水平。

