風(fēng)口小套破損漏水,曾是該事業(yè)部高爐一作業(yè)區(qū)11號(hào)高爐的“心腹大患”。它不僅擾亂高爐熱制度、誘發(fā)爐冷,還迫使高爐休風(fēng)更換,既損失產(chǎn)量又增加成本,成為制約降本增效的“攔路虎”。據(jù)統(tǒng)計(jì),去年該高爐僅風(fēng)口小套燒損引發(fā)的更換休風(fēng)時(shí)間就占全年總休風(fēng)時(shí)間的15.95%。在成本精打細(xì)算、追求極致效率的當(dāng)下,每一次休風(fēng)都意味著效益流失。
面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),該事業(yè)部高爐一作業(yè)區(qū)果斷向“燒損”宣戰(zhàn)。該作業(yè)區(qū)成立攻關(guān)小組,經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)與勘查,鎖定核心癥結(jié):原燃料質(zhì)量波動(dòng)與爐內(nèi)氣流不穩(wěn)定。隨即,該作業(yè)區(qū)“爐內(nèi)優(yōu)化+爐外管控”雙線(xiàn)方案落地實(shí)施。
為使氣流分布更均勻、減少對(duì)風(fēng)口的沖刷,該高爐一作業(yè)區(qū)對(duì)11號(hào)高爐采取了一系列精準(zhǔn)舉措:優(yōu)化上部裝料制度,調(diào)整料批配比與布料角度;針對(duì)原燃料不穩(wěn)問(wèn)題,強(qiáng)化全流程管控,穩(wěn)定焦炭供應(yīng)并建立質(zhì)量動(dòng)態(tài)臺(tái)賬,將爐溫波動(dòng)控制到最低。
在具體操作層面,該作業(yè)區(qū)加強(qiáng)篩分管理,增加入爐料篩分檢測(cè)頻次與篩面清理次數(shù),控制料流速度,杜絕空倉(cāng),降低入爐含粉量,定期對(duì)篩網(wǎng)下的篩下物及入爐物料進(jìn)行粒度檢測(cè);及時(shí)檢查入爐粉末含量,避免篩孔堵塞和料柱透氣性下降,為高爐順行和爐溫穩(wěn)定創(chuàng)造條件。
同時(shí),該作業(yè)區(qū)采用半倉(cāng)裝料,避免因料倉(cāng)放空后再裝料而導(dǎo)致落差增大、破碎幾率上升和粉末增多的問(wèn)題。該作業(yè)區(qū)改變操作習(xí)慣,摒棄按小時(shí)噴煤的操作方式,改為以燃料比調(diào)節(jié)爐溫,保證燃料比的穩(wěn)定性;當(dāng)燃料比連續(xù)超出要求時(shí),及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
此外,該作業(yè)區(qū)在爐外也“全力以赴”,積極開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽。該作業(yè)區(qū)在爐前4班引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,對(duì)全風(fēng)堵口率、鐵量差、鐵口深度合格率、出鐵正點(diǎn)率4項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)實(shí)行分類(lèi)考核,提高崗位員工責(zé)任感與積極性,營(yíng)造“比學(xué)趕超”的良好氛圍,為11號(hào)高爐的“降損增效”注入了強(qiáng)大動(dòng)力。

