單機除塵器的工作原理是含塵氣體由除塵器入口進入箱體,通過布袋進行過濾,然后通過除塵器氣灰分離,將灰塵排到倉內(nèi)。300機尾除塵放灰為管道輸灰,是用灰倉下方排灰管輸送到緩沖倉,緩沖倉下料到輸灰倉泵,再由輸灰倉泵用管道輸送到配料料倉。因輸灰量大,緩沖倉上側(cè)單機除塵器過濾面積達不到要求,布袋易堵,造成箱體炸裂,漏灰,不但影響打灰效率,也不能滿足要求日益嚴格的環(huán)保管控對現(xiàn)場環(huán)境的要求,更增加了維修工作強度。
考慮到采購單機除塵器2臺,約需用2萬元,價格偏高,會給企業(yè)增加負擔(dān)。在此種形勢下,燒結(jié)廠維修工段結(jié)合運行工段,經(jīng)過反復(fù)計算、論證,決定自行制作除塵設(shè)備,并制定出一套行之有效的、對原除塵設(shè)備優(yōu)化、利舊的改造方案。方案通過制作1臺規(guī)格為2900mm*1390mm*3700mm的單機除塵來替換原來2臺規(guī)格為2900mm*1460mm*2000mm的單機除塵器,通過增大單機除塵器過濾面積,降低過濾負荷,達到氣灰分離的目的。
由于制作除塵器沒有成熟的工藝圖紙可以借鑒,所有的技術(shù)參數(shù)是在原除塵設(shè)備上通過人工測量和記錄積累的數(shù)據(jù)。他們參照原單機除塵器,利用原除塵布袋、骨架等原件作為制作的材料,做到物盡其用、變廢為寶。單機除塵箱體、氣包、噴吹管等部件為自主制作焊接,雖然制作難度大,但是大家全力以赴,克服一切不利因素,攻堅克難,完成了單機除塵器的制作工作。投運后,打灰效率明顯提升,現(xiàn)場環(huán)境得到改善,維修強度降低。此項技改,不但積累了豐富的除塵器改造經(jīng)驗,也為公司節(jié)省了采購備件費用4520元。
下一步,燒結(jié)廠將繼續(xù)堅持精算賬、細算賬,不斷開拓降本項目和方法,發(fā)揮經(jīng)驗優(yōu)勢充分利用現(xiàn)有資源,減少不必要的費用支出,用實際行動助力企業(yè)快速打贏降本增效攻堅戰(zhàn)。

