今年以來,一艘又一艘滿載著集裝箱的貨輪接連不斷地駛離沿海港口,航向世界各地。熱軋人對此心中敞亮:這些遠銷海內(nèi)外的集裝箱產(chǎn)品中有“柳鋼造”的身影!上半年熱軋廠累計為國內(nèi)兩大知名箱廠供應了31.41萬噸集裝箱板。
創(chuàng)新使然,火中也能“取粟”
面對集裝箱板這個創(chuàng)效增收的“香餑餑”,熱軋人驚喜之余也感到壓力,他們深知,其生產(chǎn)所需的技術(shù)和組織難度遠超普通品種。
氧化鐵皮壓入、低效高耗易軋廢、平整能力低限制產(chǎn)能,作為集裝箱板生產(chǎn)的“三座大山”,多年來長期壓在熱軋人的身上,讓集裝箱增效曾經(jīng)一度“看起來很美”,實則如火中取粟。
“生產(chǎn)集裝箱板就是苦中作樂!”熱軋廠軋鋼車間技術(shù)員張曉勇感觸深刻,苦的是跟蹤集裝箱板生產(chǎn)是一個長期、枯燥的過程,樂的是看到一卷卷質(zhì)量穩(wěn)定的鋼卷下機、出廠。
不經(jīng)一番寒徹骨,那得梅花撲鼻香。決不能讓困難堵住熱軋人前進的腳步,年初調(diào)度會上,熱軋廠廠長陳昌宇對全體干部職工下了“鐵令”:“要將集裝箱板的生產(chǎn)難題,列入重點攻關(guān)項目中,盡快解決,讓集裝箱板成為我們的名片。”
隨之,由生產(chǎn)骨干組成的降低煤耗和燒損專題攻關(guān)小組均成立了,他們尋根把脈,扎根現(xiàn)場,直擊問題要害。
以往生產(chǎn)集裝箱板,由于該品種燒鋼溫度高,造成加熱爐燒損高且易積攢很多氧化鐵皮,嚴重時會被迫停爐清渣,大大影響生產(chǎn)效率。為了解決大批量集裝箱板生產(chǎn)帶來的能耗及燒損增加的壓力,攻關(guān)組重點對智能燃燒系統(tǒng)進行深度優(yōu)化,實現(xiàn)了加熱爐爐氣、空氣和溫度精準控制,大大降低了燒損,減少了氧化鐵皮。
努力帶來了回報,今年前7個月,燒損指標3次打破歷史最低紀錄,降低至0.85%以下,其中6月份更是低至0.79%,燒損、煤耗兩大主要成本指標實現(xiàn)逆勢大幅下降。
令人欣喜的是,熱軋廠的智能燃燒系統(tǒng)還獲得了國家發(fā)明專利,為該廠實現(xiàn)了新的突破。
技術(shù)攻堅,敢把極限“突破”
解決了加熱爐燒損問題后,完成軋制工序則是生產(chǎn)集裝箱板最關(guān)鍵,也是難度最高的工序。
集裝箱板的強度相對普板高出約50%,最薄厚度達到1.41毫米,精軋軋制速度高達10.5米/秒??梢哉f,相對常規(guī)品種而言,集裝箱板的強度、尺寸和速度等設備要求,都是目前熱軋廠設備運行能力的極限。
“軋制1.41mm集裝箱板,任何板形的波動,留給操作人員調(diào)整的時間不到0.5秒,如果調(diào)整滯后超過0.5秒或者調(diào)整得不恰當,就會直接軋廢,造成1小時以上的停機時間,極大的影響生產(chǎn)效率和成本。”這是熱軋廠當前急需解決的難題。
“極限的品種,需要極限的設備工況和極限的人力來操作,才能降低生產(chǎn)成本。”作為熱軋廠1450mm生產(chǎn)線第一任壓下手,熱軋廠軋鋼車間現(xiàn)場技術(shù)員張曉勇從自己多年的壓下經(jīng)驗和感受出發(fā),提出了破局的關(guān)鍵想法。
熱軋廠組織精干力量,總結(jié)出輥道標高、粗軋機導衛(wèi)間隙、粗精軋機牌坊和窗口間隙、熱卷箱工藝輥磨損監(jiān)控等數(shù)十項重點設備精度管控對象。
此外,由軋鋼車間和加熱車間牽頭,從各加熱段各段溫升理論、精軋輥縫預擺原理和技巧、精軋速度和冷卻水投用原理和技巧等多方面開展培訓,極大的提高了主軋線操作部門的操作水平,滿足集裝箱板的操作需要,使得1.41mm集裝箱板每小時生產(chǎn)塊數(shù)由原來的14塊提升至16塊。
管理提效,產(chǎn)線“煥發(fā)生機”
相對于集裝箱板生產(chǎn)對主軋線軋制技術(shù)的高標準,平整線作為薄規(guī)格集裝箱板的成品工序,更多的是考驗熱軋廠的管理效率。
“他們現(xiàn)在就是咱們廠里的‘寶貝疙瘩’,為了讓它們能夠穩(wěn)定生產(chǎn),持續(xù)創(chuàng)造生產(chǎn)效益,我們車間乃至廠區(qū)上下可都下足了功夫。”成品車間副主任黃石說。
這時候,1450mm和2032mm兩條平整線對熱軋廠深耕集裝箱板鋼市場的重要性不言而喻。然而,2032mm平整線停產(chǎn)將近10年,如何在短時間內(nèi)恢復2032mm平整線處理異常鋼卷,同時又能充分釋放1450mm平整線產(chǎn)能全力生產(chǎn)集裝箱板?這成為熱軋人眼下的頭等大事。
“原裝的氣缸配件沒貨,用油缸可以嗎?主機定位不準,現(xiàn)場割除固定板,把飛剪電機的編碼器弄上去試試!”針對恢復2032平整線遇到的一個個難題,熱軋廠副廠長邱鋒深入現(xiàn)場,與技術(shù)員探討備件利舊和替換的妙招。
廣大干部職工自力更生、自主創(chuàng)新,用了一個又一個的土方法、笨方法,在不到兩個月的時間里,使停產(chǎn)了近10年之久的2032mm平整線重新恢復生產(chǎn),同時使1450mm平整線的生產(chǎn)效率更上一層樓,全力以赴釋放集裝箱板產(chǎn)能。
今年上半年,熱軋廠共計為國內(nèi)兩大知名箱廠供應生產(chǎn)31.41萬噸集裝箱板鋼,其中厚度≤2.0mm極限薄規(guī)格產(chǎn)量達到11.8萬噸,均刷新半年產(chǎn)量歷史最高紀錄,集裝箱板鋼品種一項就額外為集團創(chuàng)效近3億元。
此外,在產(chǎn)品質(zhì)量和服務方面,集裝箱板也收獲良好口碑。由熱軋廠完全自主開發(fā)的AGC厚度優(yōu)化功能,大幅提高了厚度精度水平,使得箱廠的收得率由103%提升至108%,極大地降低了客戶的制造成本,收獲客戶一致好評。

