今年以來(lái),隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化,水鋼的轉(zhuǎn)型發(fā)展也進(jìn)入關(guān)鍵期。上半年,在公司全體干部職工的共同努力下,水鋼經(jīng)營(yíng)效果有所改善,經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)不斷向好,各項(xiàng)工作取得長(zhǎng)足進(jìn)步。
“凝神鑄魂走新路,改革突破譜新章”,站在新的歷史節(jié)點(diǎn)上,新時(shí)期水鋼精神為實(shí)現(xiàn) “保生存、求突破”目標(biāo)蓄勢(shì)聚力,促水鋼筑基鑄魂,揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。
在“七一”即將到來(lái)之際,本報(bào)推出系列報(bào)道,充分展示公司上下在改革發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期“忠誠(chéng)、擔(dān)當(dāng)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的精神面貌,鼓勵(lì)全體干部職工在新長(zhǎng)征路上再接再厲,勇立新功!
5月份,水鋼克服高爐鐵水供應(yīng)不穩(wěn)定、廢鋼資源入爐困難等諸多不利因素,努力提高廢鋼裝入量,充分釋放煉鋼產(chǎn)能,降低鐵水單耗,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益,這意味著水鋼節(jié)鐵增鋼工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)步,新的“節(jié)鐵增鋼生產(chǎn)模式”已經(jīng)形成并初顯成效。
尋找“答案” 組織實(shí)施
“利用低價(jià)廢鋼置換高價(jià)鐵水,降低綜合生產(chǎn)成本,提高鋼產(chǎn)量,追求企業(yè)效益最大化。”公司總調(diào)副總調(diào)度長(zhǎng)郭翔一語(yǔ)道出開展節(jié)鐵增鋼工作的重要意義。
近年來(lái),面對(duì)殘酷的市場(chǎng)價(jià)格博弈,通過(guò)提高廢鋼冶煉比例,降低噸鋼鐵水消耗,已經(jīng)成為冶金行業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的主導(dǎo)方針之一。水鋼也從去年開始實(shí)施“節(jié)鐵增鋼生產(chǎn)模式”,但受設(shè)備、技術(shù)等諸多因素限制,廢鋼裝入量難以提升,節(jié)鐵增鋼效果并不明顯。
“為什么全國(guó)大部分鋼廠都盈利了,我們的加工成本仍然居高不下,癥結(jié)到底在哪里?”節(jié)鐵增鋼工作開展以來(lái),如何降低成本、增加效益等問(wèn)題困擾著公司領(lǐng)導(dǎo)。
一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),問(wèn)題找到了答案。今年4月,為解決軋鋼定尺定支、打包松等問(wèn)題,公司派郭翔帶隊(duì)到九鋼、萍鋼學(xué)習(xí)考察。公司副總經(jīng)理夏朝開要求郭翔對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)的同時(shí),認(rèn)真了解對(duì)方開展節(jié)鐵增鋼工作的做法。在學(xué)習(xí)交流過(guò)程中,細(xì)心的郭翔發(fā)現(xiàn)這些鋼廠按照870公斤/噸的鐵水單耗組織生產(chǎn),完全不用生鐵類精料,只用輕、中、小型廢鋼,節(jié)鐵增鋼力度非常大。經(jīng)過(guò)實(shí)地深入了解,郭翔得到了令自己興奮不已的“答案”,回到水鋼后,他立即向夏朝開匯報(bào)。公司總經(jīng)理張新建聽到匯報(bào)后高度重視,迅速組織召開相關(guān)會(huì)議,研究解決收得率低、廢鋼入爐難、裝入量波動(dòng)大等問(wèn)題,制定攻關(guān)方案,對(duì)廢鋼采購(gòu)、堆放、裝卸、供給,煉鋼設(shè)備、工藝優(yōu)化等做全面系統(tǒng)安排部署。由公司生產(chǎn)運(yùn)輸部牽頭組織、督促機(jī)動(dòng)部、原材料分公司、博宏公司等單位,按照分工緊鑼密鼓開展廢鋼斗改造、一煉鋼廠房改造、廢鋼采購(gòu)等各項(xiàng)工作。
一系列措施在各單位的扎實(shí)推進(jìn)下,5月份,煉鋼加工成本同比4月份大幅降低,水鋼節(jié)鐵增鋼效益充分顯現(xiàn)。
先算后干 合理采購(gòu)
隨著冶金行業(yè)的節(jié)鐵增鋼“生產(chǎn)秘密”從隱蔽到公開,逐步嘗到甜頭的各大鋼廠開始在全國(guó)范圍內(nèi)爭(zhēng)奪廢鋼資源,新一輪的廢鋼采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)拉開序幕。
6月3日,夏朝開要求公司生產(chǎn)運(yùn)輸部組織技術(shù)中心、煉鋼廠、原材料分公司、博宏公司,對(duì)目前使用廢鋼的收得率進(jìn)行跟蹤,對(duì)廢鋼收得率進(jìn)行測(cè)算,制定最優(yōu)入爐結(jié)構(gòu),又結(jié)合采購(gòu)價(jià),最終測(cè)算出性價(jià)比最高的廢鋼入爐結(jié)構(gòu),為采購(gòu)廢鋼品種提供了重要依據(jù)。
兵馬未動(dòng),糧草先行。面對(duì)本地廢鋼資源少、外地資源豐富但物流成本高、周邊鋼廠大量使用現(xiàn)金收購(gòu)廢鋼導(dǎo)致水鋼采購(gòu)難等現(xiàn)狀,原材料分公司主動(dòng)與相關(guān)單位加強(qiáng)溝通,共同開發(fā)“經(jīng)濟(jì)用料”,積極拓展廢鋼供應(yīng)渠道,保證煉鋼生產(chǎn),控制采購(gòu)成本,并將進(jìn)廠廢鋼督察列入打假堵漏范疇,從源頭上保證質(zhì)量。
5月份,公司廢鋼采購(gòu)從過(guò)去按計(jì)劃采購(gòu)改為按庫(kù)存采購(gòu),在公司倡導(dǎo)“鋼絲庫(kù)存”的思路下,原材料分公司爐料室主任藍(lán)天和副主任羅峰邊算邊干,在密切關(guān)注行業(yè)走勢(shì),與同行業(yè)對(duì)標(biāo)的基礎(chǔ)上,既要隨時(shí)掌握煉鋼廠使用廢鋼情況和廢鋼庫(kù)存情況,又要隨時(shí)與供應(yīng)商保持聯(lián)系,確保每天均衡發(fā)車。
6月9日,受雨季和高溫天氣影響,重慶、六盤水供貨商只有十多車廢鋼進(jìn)廠,廢鋼告急,藍(lán)天和羅峰馬不停蹄走訪六盤水市周邊供應(yīng)商,請(qǐng)求支援,緩解了廢鋼緊張狀況,保證了煉鋼生產(chǎn)所需。“庫(kù)存大占用資金,庫(kù)存少影響生產(chǎn),工作是驚心動(dòng)魄。”藍(lán)天說(shuō)。
優(yōu)化工藝 做大產(chǎn)能
節(jié)鐵增鋼,煉鋼工序是關(guān)鍵環(huán)節(jié),在鐵水穩(wěn)定的情況下,只有通過(guò)煉鋼工序最大幅度增加鋼產(chǎn)量,才能實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。
煉鋼廠生產(chǎn)保供室主任龔建華以每天冶煉10000噸鐵水為例,向記者算了一筆賬:增加廢鋼用量后,每天冶煉10000噸鐵水可生產(chǎn)鋼10830噸,即每天可多生產(chǎn)鋼830噸,按每月30天計(jì)算,每月可多生產(chǎn)鋼24900噸,多生產(chǎn)的鋼剔除生產(chǎn)成本后,即為節(jié)鐵增鋼創(chuàng)造的效益。
節(jié)鐵增鋼說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單,實(shí)施起來(lái)卻牽一發(fā)而動(dòng)全身。由于廢鋼斗容量有限,搭配入爐冶煉的廢鋼結(jié)構(gòu)復(fù)雜又多為輕薄料,裝入量少且裝斗速度慢,嚴(yán)重制約了煉鋼生產(chǎn)。煉鋼廠在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的支持幫助下,認(rèn)真梳理、改進(jìn)每個(gè)環(huán)節(jié),千方百計(jì)為節(jié)鐵增鋼創(chuàng)效益。按照公司要求,改造廢鋼斗增加其容量,將廢鋼裝入量提升到20噸左右。針對(duì)準(zhǔn)備車間原料廢鋼工和行車車間3、4號(hào)行車工崗位,開展“提高廢鋼加入合格率”勞動(dòng)競(jìng)賽,提高職工的工作激情。通過(guò)精心操作,減少鋼水過(guò)氧化和噴濺,降低轉(zhuǎn)爐石灰、輕燒白云石消耗,石灰加入量由之前的噸鋼45公斤左右減少到目前的噸鋼30公斤左右,降低了生產(chǎn)成本,又因渣量減少提升了鋼水中金屬收得率,增加了產(chǎn)量。
為了創(chuàng)造最大效益,煉鋼廠克服廢鋼裝入、轉(zhuǎn)爐操作等困難,從5月14日果斷停用價(jià)格高的生鐵,全部使用廢鋼,全力推進(jìn)生產(chǎn)提速工作,提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏,縮短冶煉周期,提升消化鐵水的能力,班產(chǎn)及平均日產(chǎn)水平均有較大提高。6月7日,煉鋼廠日產(chǎn)鋼11650噸,創(chuàng)下爐役檢修以來(lái)最高單日產(chǎn)量,鐵水消耗創(chuàng)下噸鋼886公斤的歷史紀(jì)錄。
在節(jié)鐵增鋼生產(chǎn)過(guò)程中,煉鋼廠干部24小時(shí)跟班,緊盯廢鋼裝入量及過(guò)程控制。煉鋼車間、準(zhǔn)備車間、行車車間、連鑄車間精心組織、精細(xì)操作,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行。煉鋼廠廠長(zhǎng)胡友紅只要有時(shí)間就守在現(xiàn)場(chǎng),準(zhǔn)備車間副主任馮慶濤每天在現(xiàn)場(chǎng)工作12小時(shí)以上,廢鋼工段段長(zhǎng)劉漫三個(gè)多月只休息了一天,每班負(fù)責(zé)搭配、裝料的2名廢鋼工吃飯都沒(méi)有時(shí)間……
智慧和汗水換回來(lái)一個(gè)個(gè)捷報(bào):5月份,煉鋼廠噸鋼鐵水消耗降低到927公斤,多產(chǎn)鋼21496噸,為公司效益最大化立下汗馬功勞。
服務(wù)大局 全力保障
節(jié)鐵增鋼效果凸顯的背后,有著博宏公司的重要支撐。5月份以來(lái),每天外購(gòu)進(jìn)來(lái)數(shù)千噸的廢鋼通過(guò)局車、汽車運(yùn)送到各個(gè)堆放場(chǎng)地,博宏冷料廠既要確保卸車及時(shí),做好廢鋼加工,還要根據(jù)煉鋼廠的廢鋼結(jié)構(gòu)計(jì)劃做好運(yùn)輸保供工作,壓力和挑戰(zhàn)巨大。
一煉鋼廠房作為打包塊堆放場(chǎng)地劃歸冷料廠管理后,為了方便裝卸,滿足煉鋼生產(chǎn)需求,冷料廠用一個(gè)月時(shí)間將一煉鋼廠房?jī)?nèi)的4臺(tái)行車恢復(fù)并改造為電磁盤吊;利用落錘將冷床坑內(nèi)凸起的水泥樁等物件砸平后鋪墊平整;將挖掘機(jī)改造使用,實(shí)現(xiàn)挖掘、裝卸、磁盤吊“一機(jī)三用”……期間,沒(méi)有請(qǐng)一個(gè)外援,全部工作由冷料廠干部職工自行完成。
由于煉鋼廠廢鋼場(chǎng)地有限,冷料廠必須24小時(shí)作業(yè),按照煉鋼廠要求將所需廢鋼運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)。為此,廠三級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部24小時(shí)值班,每天不少于3次到廢鋼坑、一煉鋼和冷料廠內(nèi)循環(huán)了解廢鋼堆放、使用情況,以便及時(shí)調(diào)整。在自身生產(chǎn)設(shè)備緊缺的情況下,專門派駐一臺(tái)裝載機(jī)幫助煉鋼清理廢鋼場(chǎng)地和裝斗,為提高廢鋼的裝入量和煉鋼生產(chǎn)效率創(chuàng)造條件,得到煉鋼廠的贊揚(yáng)。
煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏加快后,冷料廠從過(guò)去350人縮減到現(xiàn)在188人,每天物流吞吐4000余噸,每天返回各類廢鋼加工量從原來(lái)的35噸逐步增加到50噸,每天運(yùn)輸廢鋼達(dá)80車次,集中卸車最高達(dá)71個(gè)車皮,6月13日廢鋼輸送量達(dá)2192噸。一個(gè)個(gè)看似不可能的數(shù)據(jù)背后,是冷料廠干部職工用忠誠(chéng)與擔(dān)當(dāng)譜寫的一個(gè)個(gè)可歌可泣的故事。
“只要對(duì)公司有效益的事都抓緊落實(shí),只要每道工序都找到突破口,只要各單位高效協(xié)同配合,節(jié)鐵增鋼一定能為公司創(chuàng)造更大效益。”夏朝開說(shuō)。在全公司上下的共同努力下,節(jié)鐵增鋼在水鋼開花結(jié)果,干部職工用激情與斗志再次擂響戰(zhàn)鼓,必將譜寫水鋼經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)新篇章。

