安源煉鐵廠進(jìn)料噴煤B系列在設(shè)計(jì)和施工建設(shè)時(shí),其896個(gè)布袋孔板圓孔是手工電焊切割的,圓孔不精準(zhǔn),造成圓孔與裝入其中的布袋之間有無(wú)數(shù)縫隙,0.074毫米直徑的煤粉極易從中泄漏。加上作業(yè)率高,布袋及袋籠被反吹振打沖擊和磨損,金屬結(jié)構(gòu)變得凸凹不平、間隙擴(kuò)大,泄漏日趨嚴(yán)重。為了消除泄漏,就不得不隔三差五停下球磨機(jī)檢查和更換布袋,浪費(fèi)大量人力、物力,給生產(chǎn)造成被動(dòng),還增加了檢修安全風(fēng)險(xiǎn)。
為此安源煉鐵廠按照精細(xì)化管理思路,決定實(shí)施改造,從根本上解決問(wèn)題。設(shè)備、技術(shù)人員和技師深入現(xiàn)場(chǎng),按“不差分毫”的標(biāo)準(zhǔn)精確設(shè)計(jì)施工圖紙;沒有加工的“沖床”,他們就利用公司金工站“等離子火焰切割”設(shè)備,通過(guò)計(jì)算機(jī)控制,制成了滿足高精度要求的圓孔。該廠進(jìn)料車間員工到幾十米高作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),將所有布袋和袋籠取出,更換新的布袋孔板,維修人員精準(zhǔn)定位并精心焊接。連續(xù)二十小時(shí)安全、緊張、高效作業(yè),提前完成了該項(xiàng)改造任務(wù)。
改造后,布袋更換頻次大為減少,煤粉泄漏從源頭上得到根治,收粉率也有所提高。據(jù)測(cè)算,僅煤粉堵漏這一項(xiàng)可創(chuàng)效92.59萬(wàn)元/年,同時(shí)還節(jié)約了大量的勞動(dòng)力,改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。

