太鋼煉鐵廠通過召開專題會議等多種形式,傳達(dá)學(xué)習(xí)集團年中工作會議精神,認(rèn)真分析工作中存在的短板,查找生產(chǎn)組織、質(zhì)量攻關(guān)、工藝創(chuàng)新、成本節(jié)降中存在的差距,安排部署下一步重點工作。
該廠明確提出,要以敬業(yè)度分析整改提高為契機,宣傳發(fā)動職工堅定信心、凝聚共識,聚焦目標(biāo)任務(wù),強化責(zé)任意識與擔(dān)當(dāng)意識,找準(zhǔn)問題,制定措施,達(dá)到持續(xù)改進的目的。
在降成本方面,該廠緊盯燃、原料成本因素,通過優(yōu)化噴煤結(jié)構(gòu)、降低燃料比等措施,使噸鐵燃料成本在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再降低。
在燒結(jié)生產(chǎn)方面,以減少燒結(jié)機的非計劃停機為主線,改善燒結(jié)礦質(zhì)量。對礦粉進行縱堆平取的混勻工業(yè)試驗,提高礦粉的穩(wěn)定率,并針對混勻礦燒結(jié)過程中制粒性不好和液相生成溫度高的缺點,進行結(jié)構(gòu)調(diào)整,適度增加峨口和尖山粉配比,改善燒結(jié)礦質(zhì)量,為高爐生產(chǎn)提供有力保障。
在高爐生產(chǎn)方面,以完善高爐操作制度為主線,實現(xiàn)高爐爐況的穩(wěn)定順行。及時調(diào)整送風(fēng)和布料參數(shù),減少大高爐的崩料次數(shù)和熱負(fù)荷波動次數(shù);改變過去追求高噴煤比的思路,引用經(jīng)濟噴煤比的操作理念實現(xiàn)燃料成本最低化;進行小粒燒單獨入爐試驗,減少邊緣混料層的厚度,提高爐料透氣性。

