攀長(zhǎng)特?zé)掍摽倧S二作業(yè)區(qū)黨支部充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用,將黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合,緊緊圍繞降本增效工作,深入開展“電極管理”效能監(jiān)察項(xiàng)目,2018年噸鋼電極消耗逐月降低,創(chuàng)效成果顯著:據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年噸鋼電極消耗8.74kg/t,2018年平均消耗7.56kg/t,節(jié)約1.18kg/t,1-11月二作業(yè)區(qū)共計(jì)生產(chǎn)127204t鋼,效能監(jiān)察項(xiàng)目創(chuàng)效近500萬(wàn)元。
電極消耗是電爐煉鋼生產(chǎn)的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),為了此項(xiàng)工作取得實(shí)效,二作業(yè)區(qū)黨支部充分發(fā)揮效能監(jiān)察管理職責(zé)、強(qiáng)化執(zhí)行力、在年初組織相關(guān)人員認(rèn)真對(duì)“電極管理”效能監(jiān)察項(xiàng)目進(jìn)行研究。效能監(jiān)察工作小組合理分工,找準(zhǔn)監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),制定效能監(jiān)察實(shí)施方案。首先對(duì)影響電爐和LF爐電極消耗的因素進(jìn)行梳理,找出主要原因。主要是電極自身質(zhì)量、電極裝配使用、非生產(chǎn)折斷電極;嚴(yán)格執(zhí)行電極管理制度,制定了作業(yè)區(qū)《電極消耗獎(jiǎng)懲辦法》,推行電極消耗目標(biāo)完成激勵(lì),提高職工降本增效意識(shí);建立電極使用管理的多個(gè)臺(tái)帳,現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),質(zhì)量跟蹤,事故分析總結(jié)工作,做到管理效果數(shù)據(jù)分析,有理有據(jù);引進(jìn)電極浸漬、電極噴淋等新技術(shù)的推廣和應(yīng)用;冶煉工藝優(yōu)化,縮短冶煉時(shí)間,降低噸鋼電極消耗指標(biāo);進(jìn)一步加強(qiáng)職工裝配電極時(shí)的規(guī)范操作,對(duì)非生產(chǎn)折斷電極責(zé)任事故進(jìn)行原因分析,制定預(yù)防措施,落實(shí)考核責(zé)任,提高員工生產(chǎn)質(zhì)量和成本意識(shí);引入商品競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,開發(fā)了多家不同供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng),提高電極產(chǎn)品質(zhì)量,降低消耗; 加大廢舊電極利用、降低電極消耗。其中1-11月回收利用費(fèi)舊電極接頭110個(gè),節(jié)約資金33萬(wàn)余元,加工報(bào)廢電極25根,節(jié)約資金80余萬(wàn)元。
2018年二作業(yè)區(qū)黨支部實(shí)施“電極管理”效能監(jiān)察項(xiàng)目后,年平均消耗7.56kg/t,節(jié)約1.18kg/t,1-11月二作業(yè)區(qū)共計(jì)生產(chǎn)127204t鋼,效能監(jiān)察項(xiàng)目創(chuàng)效近500萬(wàn)元.。通過(guò)實(shí)施效能監(jiān)察項(xiàng)目,激發(fā)了職工的節(jié)能降耗工作熱情,規(guī)范操作行為,為2019年提升產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)能降耗工作的開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。