為提高電渣鋼產(chǎn)品的盈利能力,今年下半年,撫順特鋼總工辦、第三煉鋼廠、初軋廠多次召開“電渣鋼軋材產(chǎn)品成材率提升專題會議”,并成立了課題攻關(guān)組。結(jié)合軋制生產(chǎn)的控制難點,攻關(guān)組對影響電渣鋼成材率的關(guān)鍵工序和薄弱環(huán)節(jié),尤其對冶煉工藝、生產(chǎn)操作進行了深入細致的問題剖析,制定了相應(yīng)的《成材率提升試驗計劃》。此次,攻關(guān)組采用改善電渣錠冶煉質(zhì)量,減少縮孔長度,將鋼錠取樣孔向外延伸的做法,提高成錠率。根據(jù)以往生產(chǎn)數(shù)據(jù),攻關(guān)組明確了試驗品種,以及Ф360mm-Ф750mm八種錠型電渣鋼取樣孔外移的具體尺寸,并下發(fā)至生產(chǎn)班組。
為改善電渣鋼頭尾端的冶煉質(zhì)量,第三煉鋼廠電渣作業(yè)區(qū)組織開展了《電渣爐基本操作規(guī)程》培訓(xùn),以此來提高爐前工的操作水平,確保“起弧”、“造渣”等操作的質(zhì)量;提高配電工的工藝執(zhí)行水平,確保冶煉電流電壓平穩(wěn),重熔過程穩(wěn)定。生產(chǎn)過程中,該廠技術(shù)人員每天在爐前堅守,對加渣等關(guān)鍵操作進行指導(dǎo)監(jiān)督,同時認真收集冶煉生產(chǎn)數(shù)據(jù)。通過大量的數(shù)據(jù)比對分析,查找出更合理的工藝參數(shù),對電渣重熔工藝及時進行了改進和優(yōu)化。
以冶煉30CrMnSiA為例,該鋼切頭量減少后,初期發(fā)現(xiàn)了充填端仍存在縮孔的問題。為此,第三煉鋼廠與總工辦共同研究,對電渣鋼充填工藝的每一個環(huán)節(jié)進行梳理,并擬定了一套新的充填工藝。兩家單位的技術(shù)人員又連續(xù)跟產(chǎn)了5爐產(chǎn)品,標定每一步冶煉曲線波動變化,最終制定了一套符合實際的充填工藝。隨后,第三煉鋼廠按照新工藝共生產(chǎn)了70爐30CrMnSiA。經(jīng)初軋廠加工后,成品材探傷全部合格,縮孔問題得到了有效解決。截至目前,攻關(guān)組已對F61、0Cr17Ni4Cu4Nb等200爐電渣錠進行了重新標定,取樣孔外移的電渣鋼產(chǎn)品低倍檢驗全部達標,為軋制生產(chǎn)提高成材率創(chuàng)造了有利條件。

