近日,梅鋼煉鐵廠設備室除塵機電點檢作業(yè)區(qū)對燒結(jié)區(qū)域輸送設備開展自修,在滿足生產(chǎn)工藝要求的基礎上,降低了備件采購成本。
梅鋼煉鐵廠3號、4號、5號燒結(jié)機共有15臺氣力輸送設備。PD泵圓頂閥一旦損壞,除塵灰無法輸送,可能二次揚塵,對環(huán)境產(chǎn)生影響。PD泵圓頂閥單個下線備修價格在9000—45000元不等,從下線到備修完成周期要6個月,備修的備件使用周期2—3個月,備件庫存大,備修費用高,檢修更換頻繁,僅去年,圓頂閥消耗費用就達50萬元。
為了節(jié)約備修成本和縮短備修周期,作業(yè)區(qū)組織高級焊工、高級鉗工和技術人員,嘗試對圓頂閥進行自修。經(jīng)過反復拆卸試驗,最終確定自修方案。他們對有可修復性的閥體,使用不銹鋼焊條進行堆焊,用砂輪進行粗磨,用銼刀、砂紙進行精磨,保證球面輪廓度;根據(jù)圓頂閥狀態(tài),調(diào)整執(zhí)行機構(gòu)動作區(qū)間,確保不會對閥體側(cè)面造成磨損;開展密封試驗,控制球面與密封圈間隙。
現(xiàn)場檢驗表明,員工自行修復的圓頂閥使用效果和新品一樣。目前,PD泵圓頂閥自修率達85%,預計全年可節(jié)約費用約30萬元。

