進(jìn)入2016年,面對(duì)鋼鐵嚴(yán)冬,冷軋公司堅(jiān)定不移、全力以赴地推進(jìn)高端汽車(chē)板生產(chǎn),集中力量解決鍍鋅產(chǎn)線問(wèn)題,提升產(chǎn)線速度,提高產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)能,從而有效地改善企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。發(fā)揮遷順一體化平臺(tái)作用,瞄準(zhǔn)“鍍鋅、高強(qiáng)、外板”靶心,不斷優(yōu)化生產(chǎn)組織模式,提高管理水平,產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)。1月份汽車(chē)板產(chǎn)品產(chǎn)量完成9.4萬(wàn)噸,其中,鍍鋅汽車(chē)板完成3.32萬(wàn)噸,比計(jì)劃增產(chǎn)0.12萬(wàn)噸,高端汽車(chē)板生產(chǎn)創(chuàng)出歷史新水平,實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅。
精細(xì)管控生產(chǎn)組織,提升產(chǎn)線保障能力。冷軋公司以鍍鋅線生產(chǎn)為重心,結(jié)合重點(diǎn)客戶、特殊規(guī)格、外板需求,實(shí)施集中排產(chǎn)、備料滾動(dòng)消化機(jī)制,并以交期管理平臺(tái)為基礎(chǔ),強(qiáng)化重點(diǎn)客戶訂單管理,確保整體合同與重點(diǎn)客戶兌現(xiàn)率,為快速解決產(chǎn)線問(wèn)題,做到事不過(guò)夜,專(zhuān)門(mén)組織成立了股份公司遷順線汽車(chē)板過(guò)程控制工作小組,進(jìn)行“天天讀”活動(dòng),對(duì)產(chǎn)線問(wèn)題進(jìn)行梳理,提出改善措施,明確主體責(zé)任,實(shí)現(xiàn)日清日結(jié),確保各項(xiàng)工作能夠按計(jì)劃執(zhí)行到位。
持續(xù)開(kāi)展提升鍍鋅汽車(chē)板攻關(guān)。2015年以來(lái),重點(diǎn)完成1號(hào)線爐鼻子升級(jí)改造,開(kāi)展溢出邊、涂油不均攻關(guān),開(kāi)展2號(hào)線鋼種、規(guī)格擴(kuò)展攻關(guān),最大厚度由1.6mm擴(kuò)展至2.03mm,鋼種由DX54擴(kuò)充至DX56,為鍍鋅產(chǎn)線提速打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
強(qiáng)化客戶技術(shù)服務(wù),及時(shí)解決問(wèn)題。為及時(shí)了解鋼卷情況,冷軋公司客服人員駐扎在工廠,每日按客戶上班時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),跟蹤外包裝、拆包后鋼卷表面質(zhì)量、落料質(zhì)量、油膜情況等,對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題第一時(shí)間反饋,寄回樣品進(jìn)行原因分析。同時(shí),積極與客戶溝通,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理,確保首鋼材料落料沖壓正常,客服人員還積極了解其它供應(yīng)商材料使用情況、質(zhì)量問(wèn)題等,防止首鋼材料生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣的質(zhì)量問(wèn)題。
團(tuán)結(jié)一心,協(xié)同高效。每次為生產(chǎn)高端產(chǎn)品做準(zhǔn)備時(shí),機(jī)關(guān)部室就組成20多人的“保潔隊(duì)”,協(xié)助鍍鋅作業(yè)區(qū)對(duì)鍍鋅中間活套、工藝段、出口活套、出口段進(jìn)行輥面、導(dǎo)板清擦,做到上下協(xié)作,密切配合。鍍鋅作業(yè)區(qū)在提產(chǎn)量、保質(zhì)量的同時(shí),想盡各種辦法降低成本。在循環(huán)水使用上,加大了產(chǎn)線液壓站、爐區(qū)快冷大循環(huán)、閉路冷卻外循環(huán)等處的進(jìn)出水溫度差,將停機(jī)檢修時(shí)各處大循環(huán)水的流量進(jìn)行了調(diào)整,單耗下降4.02m3/t。在氮?dú)庀慕档蜕?,下調(diào)了兩條鍍鋅線退火爐的爐壓,直接減少氮?dú)獗Wo(hù)氣體耗量1號(hào)線110m3/h、2號(hào)線150m3/h。在氫氣消耗降低上,對(duì)高氫使用進(jìn)行了細(xì)化。其中將高氫投入的起始條件由帶鋼厚度1.0mm推后到1.5mm,還將高氫投入濃度由原來(lái)的統(tǒng)一使用最高濃度更改為階梯式濃度設(shè)定,即2.0mm以下設(shè)置10%,2.0mm以上設(shè)定最高濃度的控制方式。在高氫使用情況下,對(duì)比控制前每小時(shí)可節(jié)約氫氣流量約25m3/t。1月份,天然氣、氫氣等8項(xiàng)指標(biāo)完成計(jì)劃目標(biāo),達(dá)到歷史最好水平。
精細(xì)管控生產(chǎn)組織,提升產(chǎn)線保障能力。冷軋公司以鍍鋅線生產(chǎn)為重心,結(jié)合重點(diǎn)客戶、特殊規(guī)格、外板需求,實(shí)施集中排產(chǎn)、備料滾動(dòng)消化機(jī)制,并以交期管理平臺(tái)為基礎(chǔ),強(qiáng)化重點(diǎn)客戶訂單管理,確保整體合同與重點(diǎn)客戶兌現(xiàn)率,為快速解決產(chǎn)線問(wèn)題,做到事不過(guò)夜,專(zhuān)門(mén)組織成立了股份公司遷順線汽車(chē)板過(guò)程控制工作小組,進(jìn)行“天天讀”活動(dòng),對(duì)產(chǎn)線問(wèn)題進(jìn)行梳理,提出改善措施,明確主體責(zé)任,實(shí)現(xiàn)日清日結(jié),確保各項(xiàng)工作能夠按計(jì)劃執(zhí)行到位。
持續(xù)開(kāi)展提升鍍鋅汽車(chē)板攻關(guān)。2015年以來(lái),重點(diǎn)完成1號(hào)線爐鼻子升級(jí)改造,開(kāi)展溢出邊、涂油不均攻關(guān),開(kāi)展2號(hào)線鋼種、規(guī)格擴(kuò)展攻關(guān),最大厚度由1.6mm擴(kuò)展至2.03mm,鋼種由DX54擴(kuò)充至DX56,為鍍鋅產(chǎn)線提速打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
強(qiáng)化客戶技術(shù)服務(wù),及時(shí)解決問(wèn)題。為及時(shí)了解鋼卷情況,冷軋公司客服人員駐扎在工廠,每日按客戶上班時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),跟蹤外包裝、拆包后鋼卷表面質(zhì)量、落料質(zhì)量、油膜情況等,對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題第一時(shí)間反饋,寄回樣品進(jìn)行原因分析。同時(shí),積極與客戶溝通,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理,確保首鋼材料落料沖壓正常,客服人員還積極了解其它供應(yīng)商材料使用情況、質(zhì)量問(wèn)題等,防止首鋼材料生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣的質(zhì)量問(wèn)題。
團(tuán)結(jié)一心,協(xié)同高效。每次為生產(chǎn)高端產(chǎn)品做準(zhǔn)備時(shí),機(jī)關(guān)部室就組成20多人的“保潔隊(duì)”,協(xié)助鍍鋅作業(yè)區(qū)對(duì)鍍鋅中間活套、工藝段、出口活套、出口段進(jìn)行輥面、導(dǎo)板清擦,做到上下協(xié)作,密切配合。鍍鋅作業(yè)區(qū)在提產(chǎn)量、保質(zhì)量的同時(shí),想盡各種辦法降低成本。在循環(huán)水使用上,加大了產(chǎn)線液壓站、爐區(qū)快冷大循環(huán)、閉路冷卻外循環(huán)等處的進(jìn)出水溫度差,將停機(jī)檢修時(shí)各處大循環(huán)水的流量進(jìn)行了調(diào)整,單耗下降4.02m3/t。在氮?dú)庀慕档蜕?,下調(diào)了兩條鍍鋅線退火爐的爐壓,直接減少氮?dú)獗Wo(hù)氣體耗量1號(hào)線110m3/h、2號(hào)線150m3/h。在氫氣消耗降低上,對(duì)高氫使用進(jìn)行了細(xì)化。其中將高氫投入的起始條件由帶鋼厚度1.0mm推后到1.5mm,還將高氫投入濃度由原來(lái)的統(tǒng)一使用最高濃度更改為階梯式濃度設(shè)定,即2.0mm以下設(shè)置10%,2.0mm以上設(shè)定最高濃度的控制方式。在高氫使用情況下,對(duì)比控制前每小時(shí)可節(jié)約氫氣流量約25m3/t。1月份,天然氣、氫氣等8項(xiàng)指標(biāo)完成計(jì)劃目標(biāo),達(dá)到歷史最好水平。

