胡明意 喻安紅
(安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司)
摘要 分析了安鋼集團(tuán)永通鑄管公司煉鐵高爐高比例球團(tuán)礦入爐后的不利狀況;通過(guò)實(shí)踐研究高比例球團(tuán)礦入爐適宜的高爐冶煉制度、優(yōu)化高爐操作,豎爐生產(chǎn)高M(jìn)gO球團(tuán)礦,改善燒結(jié)礦冶金性能等措施,實(shí)現(xiàn)35~48%球團(tuán)礦(R2=0.25)入爐爐況改善、煤氣利用合理,煉鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提高明顯。
關(guān)鍵詞 高爐操作 高比例 高M(jìn)gO球團(tuán)礦
0 前言
近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)球團(tuán)礦產(chǎn)量大幅增加,不僅中小型高爐煉鐵普遍使用球團(tuán)礦,大型高爐也加大了球團(tuán)礦的入爐比例。國(guó)內(nèi)高爐煉鐵入爐酸性氧化球團(tuán)礦比例一般為20%左右,再增加則容易出現(xiàn)高爐爐況難行,只有少數(shù)煉鐵企業(yè)達(dá)到30%以上入爐比例。而從世界先進(jìn)的高爐煉鐵爐料結(jié)構(gòu)看,增加球團(tuán)礦用量是國(guó)內(nèi)外煉鐵高爐爐料結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)外的理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐表明:球團(tuán)礦作為良好的高爐爐料,具有品位高、強(qiáng)度好、易還原、粒度均勻等優(yōu)點(diǎn),酸性球團(tuán)礦與高堿度燒結(jié)礦搭配的爐料結(jié)構(gòu)較為理想[1],利于冶煉時(shí)爐內(nèi)形成合理的軟熔帶,煤氣利用好,爐況改善,適宜冶煉低硅生鐵;進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高爐增產(chǎn)節(jié)能、提高經(jīng)濟(jì)效益。
1 概況
永通鑄管公司煉鐵車(chē)間現(xiàn)有兩座450 m3高爐。由于淘汰原有4×100 m3煉鐵高爐進(jìn)行裝備升級(jí)時(shí)沒(méi)有新建燒結(jié)機(jī),燒結(jié)機(jī)擴(kuò)容改造后抽風(fēng)面積仍較小,燒結(jié)礦產(chǎn)量低造成入爐煉鐵比例長(zhǎng)期偏低。一般情況下燒結(jié)礦入爐比例為60%~65%,球團(tuán)礦入爐比例為35%~40%,兩座高爐勉強(qiáng)維持運(yùn)行。當(dāng)出現(xiàn)煉鐵產(chǎn)量提高或燒結(jié)礦產(chǎn)量偏低等情況,入爐球團(tuán)礦比例被迫超過(guò)45%時(shí),高爐就會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重憋風(fēng)、崩料、塌料現(xiàn)象,爐況很差,甚至形成管道行程,造成高爐爐涼。雖然采取各種措施,高比例球團(tuán)礦高爐操作仍未取得實(shí)質(zhì)性突破,燒結(jié)礦不足嚴(yán)重制約著兩座高爐的生產(chǎn)能力發(fā)揮。永通鑄管公司煉鐵生產(chǎn)陷入迵境,必須采取措施來(lái)改變這一不利狀況。
2 高比例球團(tuán)礦入爐初期爐況及分析
2.1 高比例球團(tuán)礦入爐致使?fàn)t況難行
1)兩座高爐都出現(xiàn)明顯的憋風(fēng)現(xiàn)象,懸料、崩塌料多,頻繁出現(xiàn)管道行程等狀況。 在大幅度提高球團(tuán)礦入爐比例的最初階段,兩座高爐都出現(xiàn)明顯的憋風(fēng)現(xiàn)象,懸料、崩塌料增多,頻繁出現(xiàn)管道行程,甚至造成高爐大涼,被迫降低球團(tuán)礦比例至35%以下,降低冶煉強(qiáng)度,爐況才能逐漸轉(zhuǎn)順。
2)爐內(nèi)煤氣流的穩(wěn)定性很差。 球團(tuán)礦的堆比重較大,同樣批重下礦石的體積較小,滾動(dòng)性較好,定位性差,容易導(dǎo)致礦石分布不均勻;球團(tuán)礦在布料流槽中的摩擦系數(shù)小,布料達(dá)不到預(yù)期效果,易造成邊緣和中心氣流同時(shí)阻塞,煤氣流的穩(wěn)定性降低;且球團(tuán)礦存在軟熔溫度低和還原膨脹等特點(diǎn),導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)壓差升高,高爐爐內(nèi)透氣性很差,在高比例生產(chǎn)時(shí)該特性尤為突出。
2.2 普通豎爐酸性球團(tuán)礦質(zhì)量差、粉末多影響爐況順行
1)球團(tuán)礦品位低、SiO2 含量高,抗壓強(qiáng)度低。球團(tuán)礦低品位、高SiO2 含量導(dǎo)致的煉鐵高渣比,影響高爐的產(chǎn)量和焦比;而球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度低易產(chǎn)生爐內(nèi)粉末惡化爐內(nèi)料柱透氣性,對(duì)高爐生產(chǎn)造成不利影響。
2)普通酸性豎爐球團(tuán)礦冶金性能差。表現(xiàn)在普通豎爐酸性球團(tuán)礦的軟熔溫度偏低,致使?fàn)t內(nèi)軟融帶厚度增加,影響高爐透氣性;低溫還原膨脹性能會(huì)導(dǎo)致高爐塊狀帶透氣性變差。以往高爐煉鐵實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,高爐煤氣在爐內(nèi)軟熔帶的阻力損失約占整個(gè)料柱的20%~30%,酸性高M(jìn)gO球團(tuán)礦爐料具有高品位和冶金性能改善雙重作用,能夠大大降低高爐內(nèi)軟熔帶的位置和厚度,改善了熔融帶的透氣性[2],實(shí)現(xiàn)高爐順行和提高煤氣利用率。
2.3 燒結(jié)礦產(chǎn)量低、還原粉化率高嚴(yán)重影響高爐操作穩(wěn)定性
1)燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能?chē)?yán)重不足。 燒結(jié)礦產(chǎn)量低造成入爐煉鐵比例長(zhǎng)期偏低,高比例球團(tuán)礦入爐后經(jīng)常出現(xiàn):燒結(jié)礦緊張→提高球團(tuán)礦比例→高爐爐況失常→降低球團(tuán)礦比例→燒結(jié)礦又緊張的惡性循環(huán),造成高爐操作很不穩(wěn)定,很難保持爐況長(zhǎng)時(shí)間順行,上部經(jīng)常結(jié)瘤,更談不上指標(biāo)的優(yōu)化。適當(dāng)提高燒結(jié)礦產(chǎn)量以滿(mǎn)足煉鐵增產(chǎn)需要是必須解決的問(wèn)題。
2)燒結(jié)礦低溫還原粉化率高。燒結(jié)礦強(qiáng)度差、粉末多,MgO含量偏低、低溫還原粉化率高,對(duì)高爐爐況順行穩(wěn)定造成不利影響,冶金性能指標(biāo)需要進(jìn)一步改善。
3 高比例球團(tuán)礦入爐后鐵前系統(tǒng)改進(jìn)措施
針對(duì)以上不利狀況,要在高球團(tuán)礦入爐比例爐料結(jié)構(gòu)條件下獲得良好的煉鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),一方面要努力優(yōu)化高爐操作,改進(jìn)高爐冶煉制度;另一方面要提高球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度,努力改善球團(tuán)礦冶金性能,降低還原膨脹性;還要提高燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量,改善低溫還原粉化率等冶金性能指標(biāo)。
3.1 改進(jìn)冶煉制度、優(yōu)化高爐操作
1)制定適宜的裝料制度。球團(tuán)礦滾動(dòng)性好,自然堆角小,僅24 °~27 °,而燒結(jié)礦自然堆角為31 °~35 °。提高球團(tuán)比例后,礦石的布料軌跡發(fā)生變化,落抵料面后,容易向邊緣和中心滾動(dòng),造成邊緣和中心煤氣流同時(shí)阻塞,引起高爐難行。我們探索新的布料模式,尋求指標(biāo)優(yōu)化的布料矩陣,裝料制度上適當(dāng)縮小外環(huán)礦石的α角,增大內(nèi)環(huán)礦石的α角,根據(jù)需要調(diào)整各環(huán)上的布礦圈數(shù),必要時(shí)采用中心加焦,保持中心氣流開(kāi)放,邊緣氣流穩(wěn)定,消除煤氣流“兩頭堵”的現(xiàn)象。
2)適當(dāng)配加焦丁和塊礦。配加焦丁和塊礦既是低成本冶煉的需要,也是抑制球團(tuán)滾動(dòng)性的有效措施,利于保持爐料的合理分布。同時(shí)焦丁的配加也改善礦石層的透氣性,減小礦石層的堆比重,增大礦石層的體積,利于礦石層的均勻分布,對(duì)改善塊狀帶透氣性、抑制管道行程、提高煤氣利用率非常有利。
3)縮小風(fēng)口面積。在高爐送風(fēng)量不變的情況下,縮小幾個(gè)風(fēng)口的面積,各風(fēng)口速度均會(huì)增加,縮小面積的風(fēng)口風(fēng)量會(huì)明顯減少,風(fēng)量的減少會(huì)導(dǎo)致回旋區(qū)產(chǎn)生的煤氣量明顯減少,使得邊緣煤氣流減弱,從而可以抑止這些風(fēng)口附近邊緣氣流的發(fā)展,同時(shí)使其它風(fēng)口的邊緣和中心氣流都有所增加,利于改變爐內(nèi)煤氣流的分布,解決煤氣流中心邊緣“兩頭堵”的狀況,實(shí)現(xiàn)爐缸中心活躍,爐內(nèi)煤氣流合理分布,改善煤氣利用率。2011年~2014年高爐風(fēng)口面積變化如圖1所示。

4)增加風(fēng)口長(zhǎng)度。針對(duì)高球團(tuán)礦比例的爐料結(jié)構(gòu)容易導(dǎo)致中心堆積的特點(diǎn),結(jié)合風(fēng)口面積縮小后高爐容易出現(xiàn)的狀況,分別對(duì)1號(hào)、2號(hào)高爐的部分風(fēng)口進(jìn)行了加長(zhǎng)改造,由原來(lái)的360 mm加長(zhǎng)到了420 mm。如果說(shuō)縮小風(fēng)口面積有利于邊緣煤氣流減弱,抑止這些風(fēng)口附近邊緣氣流的發(fā)展,同時(shí)使其它風(fēng)口的邊緣和中心氣流都有所增加。那么增加風(fēng)口長(zhǎng)度就完全有利于中心氣流的發(fā)展,增加風(fēng)口長(zhǎng)度,風(fēng)口燃燒區(qū)向中心移動(dòng),加大回旋區(qū)的水平距離,使?fàn)t缸中心的死料柱被吹活,爐缸中心氣流分布更合理,利于提高高爐的脫硫能力,使?fàn)t內(nèi)反應(yīng)更充分。
5)實(shí)現(xiàn)高風(fēng)溫操作。熱風(fēng)帶入的熱量占高爐總熱量的25%~30%,高風(fēng)溫特別有利于提高生鐵的屋里溫度,保持爐缸活躍,利于降低焦比,減少?lài)嶈FSiO2帶入量;高風(fēng)溫操作同樣也可降低軟融帶厚度,緩解球團(tuán)礦還原膨脹和軟熔溫度偏低造成料柱透氣性變差,對(duì)爐況順行、低硅冶煉和降低能耗非常有利。通過(guò)技能培訓(xùn)提高職工高風(fēng)溫操作水平、完善熱風(fēng)爐空氣與煤氣預(yù)熱工藝、改進(jìn)直吹管工藝設(shè)計(jì)等措施,兩座高爐的使用風(fēng)溫最高達(dá)到了1130 ℃。
6)實(shí)現(xiàn)高頂壓操作。高比例球團(tuán)礦入爐后,礦石堆比重增加,單位重量礦石體積較小,容易出現(xiàn)爐料分布不均引起管道行程;采用大礦批又會(huì)因球團(tuán)礦的還原膨脹率高和軟熔性能差導(dǎo)致料柱透氣性變壞。探索出適宜的礦石批重,通過(guò)高頂壓操作來(lái)抑制管道行程,是高球團(tuán)比例入爐后必須堅(jiān)持的高爐操作方針。實(shí)踐證明,采用高壓操作有利于提高冶煉強(qiáng)度,促進(jìn)高爐順行;可以降低爐頂煤氣流速,減少了爐塵吹出量, 對(duì)降低燃料比和生產(chǎn)成本有利。同時(shí)還可以利用煤氣壓差發(fā)電,實(shí)現(xiàn)能源循環(huán)利用,提高煤氣使用效率,降低燃料比。據(jù)相關(guān)資料顯示:爐頂煤氣壓力每增加10 kPa,高爐入爐焦比可以降低1.7 kg/t;高壓操作后,爐內(nèi)煤氣壓力升高,體積縮小,流速下降,有利于改善煤氣分布,穩(wěn)定爐溫,提高冶煉強(qiáng)度并促進(jìn)爐況順行。高壓操作對(duì)硅的還原不利,強(qiáng)化滲碳過(guò)程,利于低硅冶煉。隨著原燃料質(zhì)量的提高,料柱透氣性改善,特別是近年來(lái)爐頂設(shè)備裝備水平提高,為高爐高頂壓、高風(fēng)壓操作奠定了基礎(chǔ),1號(hào)、2號(hào)高爐的爐頂壓力分別從85 kPa提高到91 kPa、130 kPa提高到135 kPa。
7)實(shí)行低[Si]鐵冶煉。針對(duì)球團(tuán)礦軟熔溫度較燒結(jié)礦低的特點(diǎn),努力把生鐵含[Si]控制在0.3%~0.45%之間,高溫區(qū)下移,避免球團(tuán)礦過(guò)早軟熔,實(shí)現(xiàn)軟融帶的厚度變窄,料柱的透氣性提高;爐缸的透氣性改善,促進(jìn)高爐穩(wěn)定順行。
8)穩(wěn)定造渣制度。高爐爐渣二元堿度按1.18~1.20控制,MgO含量保持在8%~11%,MgO/Al2O3≥0.70。保持出鐵后期鐵水溫度在1500 ℃以上,保證渣鐵熱量充沛,流動(dòng)性良好??刂迫霠t原燃料成分,減少堿金屬Zn、Na、K等對(duì)煉鐵生產(chǎn)的不利影響,要求球團(tuán)礦中(Na2O+K2O)<0.1%、ZnO<0.05%。
3.2 豎爐生產(chǎn)高M(jìn)gO球團(tuán)礦,改善冶金性能指標(biāo)
永通鑄管公司3座10 m2豎爐年產(chǎn)酸性氧化球團(tuán)礦140萬(wàn)t,球團(tuán)礦作為高爐酸性爐料,具有品位高、粒度小而均勻、強(qiáng)度高、還原性好等優(yōu)點(diǎn),提高球團(tuán)礦入爐比例后,如高爐能夠保持穩(wěn)定順行,對(duì)高爐燃料比降低非常有利。但球團(tuán)礦存在還原膨脹率高,軟化、熔滴溫度低等高溫冶金性能差等問(wèn)題,特別是球團(tuán)礦的荷重軟化溫度較低對(duì)高爐生產(chǎn)造成不利影響。通過(guò)添加MgO等措施,可以改善球團(tuán)礦的冶金性能[3],為高爐高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、降耗創(chuàng)造條件。
1)降低球團(tuán)礦SiO2含量,提高球團(tuán)生球強(qiáng)度和焙燒溫度。通過(guò)降低進(jìn)廠(chǎng)鐵精礦中SiO2含量和優(yōu)化球團(tuán)配礦結(jié)構(gòu),球團(tuán)礦SiO2含量控制在5.0%以下,減少球團(tuán)礦在高爐內(nèi)還原時(shí)產(chǎn)生的渣量,并提高熔點(diǎn)。將原來(lái)直經(jīng)Φ4.2 m球團(tuán)造球盤(pán)淘汰,改為直經(jīng)Φ6 m的造球盤(pán),改善成球條件,生球粒度區(qū)間由原來(lái)按Φ8 mm~Φ16 mm改為按Φ8 mm~Φ14 mm控制,提高球團(tuán)生球粒度均勻性和強(qiáng)度,還將豎爐球團(tuán)焙燒溫度由原來(lái)的1050 ℃提高至1100 ℃以上,為成品球團(tuán)礦強(qiáng)度的提高創(chuàng)造條件。
2)提高豎爐球團(tuán)礦MgO含量。 優(yōu)化配礦使豎爐球團(tuán)礦中的MgO含量提高到2.5%以上,MgO/SiO2 控制在0.3以上。添加MgO兩種辦法:
4.2 高爐爐況順行穩(wěn)定、煤氣利用改善,實(shí)現(xiàn)低硅冶煉和增產(chǎn)節(jié)能
1)爐況順行穩(wěn)定、煤氣利用改善。通過(guò)強(qiáng)化球團(tuán)礦高比例入爐操作方面的探索研究,裝料、送風(fēng)、造渣等各項(xiàng)冶煉制度改進(jìn),高爐操作優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)爐況順行穩(wěn)定和煤氣合理利用。高爐崩料、塌料、坐料次數(shù)明顯降低,大的爐況事故基本消除。2011年~2014年1號(hào)、2號(hào)爐況失常情況如圖3、圖4所示。


2)實(shí)現(xiàn)低硅冶煉。通過(guò)高風(fēng)溫操作、高頂壓操作等措施為低煉硅冶煉創(chuàng)造良好條件,煉鐵生產(chǎn)實(shí)際表明:渣鐵溫度升高、流動(dòng)性明顯改善。實(shí)行低硅冶煉以后,生鐵Si平均含量已從原來(lái)的0.54%下降到0.38%,下降了0.16百分點(diǎn);S含量穩(wěn)定在0.023%。低硅冶煉為高爐使用全風(fēng)溫奠定了基礎(chǔ),高爐使用全風(fēng)溫操作后,風(fēng)溫比原來(lái)提高了30 ℃~40 ℃。
3)生鐵產(chǎn)量增加。球團(tuán)礦、燒結(jié)礦冶金性能改善有利于高爐冶煉時(shí)爐內(nèi)形成合理的軟熔帶,充分滿(mǎn)足高爐強(qiáng)化冶煉要求。兩座高爐煉鐵利用系數(shù)平均由原來(lái)的3.23 t/(m3·d)提高到3.59 t/(m3·d),生鐵產(chǎn)量提高約10%。
4)促進(jìn)高爐節(jié)能降耗。焦丁的配加從2012年噸鐵平均28 kg/t鐵,提高到目前的40 kg/t鐵以上,綜合燃料比從年平均540 kg/t鐵下降到492 kg/t鐵,下降了48 kg/t鐵,在煉鐵指標(biāo)改善的同時(shí)取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。20012年~2014年6月高爐綜合燃料比折線(xiàn)如圖5所示。

4.3 豎爐高M(jìn)gO球團(tuán)礦質(zhì)量提高,冶金性能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升
1) 球團(tuán)礦成份改善、抗壓強(qiáng)度提高。優(yōu)化配礦后球團(tuán)礦品位提高、SiO2含量控制在5.0%以下,成品球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度<1000 N的比例降至10%以下,>2200 N的比例提高至80%以上。高M(jìn)gO球團(tuán)礦與普通酸性球團(tuán)礦化學(xué)成分指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1。

2)高M(jìn)gO球團(tuán)礦冶金性能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升。豎爐球團(tuán)礦中MgO含量提高到2.5%以上,MgO/SiO2 大于0.3,高M(jìn)gO酸性球團(tuán)同普通酸性球團(tuán)礦相比軟化、熔融溫度提高,軟融區(qū)間變窄,高溫還原度提高,抑制球團(tuán)礦在高爐內(nèi)的異常膨脹和還原粉化和改善高爐料柱透氣性。球團(tuán)礦高溫性能大大改善,爐渣中MgO含量提高,渣鐵流動(dòng)性改善,爐況穩(wěn)定順行。高M(jìn)gO球團(tuán)礦與普通酸性球團(tuán)礦冶金性能指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表2。

4.4 燒結(jié)礦產(chǎn)量提高,冶金性能改善促進(jìn)了高爐操作穩(wěn)定
1)燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量提高。 燒結(jié)機(jī)擴(kuò)容改造后燒結(jié)車(chē)間開(kāi)發(fā)應(yīng)用各種先進(jìn)工藝技術(shù),優(yōu)化配礦,強(qiáng)化工藝參數(shù)控制,產(chǎn)量增加約10%。高堿度燒結(jié)礦生產(chǎn)應(yīng)用小球團(tuán)燒結(jié)法先進(jìn)工藝,生產(chǎn)的小球團(tuán)燒結(jié)礦兼具燒結(jié)礦和球團(tuán)礦的特點(diǎn),礦相結(jié)構(gòu)是以鐵酸鈣為主要粘結(jié)相的交織熔蝕結(jié)構(gòu),外形為不規(guī)則的的小球集合體,優(yōu)化后燒結(jié)礦ISO轉(zhuǎn)鼓指數(shù)達(dá)到77%,燒結(jié)礦粒度組成明顯改善,綜合返礦率由原來(lái)的22.6%下降到19.5%。高爐操作穩(wěn)定性大大增強(qiáng)。
2)燒結(jié)礦冶金性能改善。燒結(jié)礦MgO含量由1.0%提高并穩(wěn)定在2.0%左右,MgO抑制Fe3O4在冷卻過(guò)程中再氧化成Fe2O3,大大降低燒結(jié)礦的低溫還原粉化率(12.08%);改善了燒結(jié)礦的高溫冶金性能,具有品位高(54%),還原性好(84.5%),F(xiàn)eO低(8.5%),熔融帶厚度薄(只有15.5 mm)等特點(diǎn)[5],提高了冶煉時(shí)爐內(nèi)的透氣性和爐渣的流動(dòng)性、穩(wěn)定性,高爐實(shí)現(xiàn)了低硅冶煉和增產(chǎn)節(jié)能。優(yōu)化前、后燒結(jié)礦化學(xué)成分對(duì)比如下見(jiàn)表3。

5 結(jié)語(yǔ)
永通鑄管公司大幅提高球團(tuán)礦入爐比例后,通過(guò)改善入爐球團(tuán)礦和燒結(jié)礦冶金性能、改進(jìn)冶煉制度、優(yōu)化高爐操作等措施提高爐內(nèi)透氣性和爐渣的流動(dòng)性、穩(wěn)定性,對(duì)高爐低硅冶煉和增鐵節(jié)能具有重要作用,煉鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提高明顯。其高比例球團(tuán)礦高爐煉鐵實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、措施可供同類(lèi)型或相似生產(chǎn)條件的煉鐵生產(chǎn)企業(yè)借鑒。
6 參考文獻(xiàn)
[1] 許滿(mǎn)興.高爐爐料結(jié)構(gòu)的進(jìn)步與發(fā)展[J].中國(guó)鐵礦石造塊適用技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000:258-270.
[2] 小野田守.MgO對(duì)球團(tuán)高溫特性的影響及其在高爐內(nèi)的行為[J].燒結(jié)球團(tuán),1983(5):93-102.
[3] 許天龍,夏濤,丁文虎.高爐冶煉含MgO球團(tuán)礦的實(shí)踐[J].煉鐵技術(shù)通訊,2005(3):9-10.
[4] 關(guān)雪芳,侯慧軍,歐韜.提高燒結(jié)礦MgO含量的途經(jīng)及高爐冶煉效果[J].燒結(jié)球團(tuán),2001.26(3):32-34.
[5] 杜志勤.科技進(jìn)步推動(dòng)了煉鐵系統(tǒng)增產(chǎn)增效[J].煉鐵技術(shù)通訊,1998(3)1-3.
