唐 武,羅 銳,韓建成
(湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司,湖南 湘潭 411101)
摘要: 鋼中磷含量會(huì)限制降低鋼材的塑性和韌性,還會(huì)使鋼材的焊接性能變差,嚴(yán)重影響成品的質(zhì)量。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,行業(yè)對(duì)超低磷鋼板需求量大幅上升,但是其生產(chǎn)難度極大,國(guó)內(nèi)僅寶鋼、武鋼、南鋼等為數(shù)不多的幾家鋼鐵企業(yè)開發(fā)成功。為解決湘鋼當(dāng)前裝備下低磷鋼生產(chǎn)去磷的問(wèn)題,通過(guò)對(duì) 120 t轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹雙渣留渣工藝進(jìn)行不斷地優(yōu)化改進(jìn),在合理的廢鋼比、造渣控制、供氧控制、底吹控制等條件下,湘鋼形成了極低磷鋼的冶煉工藝。雙渣留渣工藝可保證爐渣前期較高的堿度和氧化亞鐵含量,促進(jìn)前期快速成渣,未留渣爐次前期堿度平均為 1. 21,而留渣爐次的前期堿度平均為 1. 92; 控制溫度在1 350 ℃左右,脫磷率可以穩(wěn)定在 80% 左右。通過(guò)雙渣留渣的工藝優(yōu)化,2023 年低磷鋼種磷含量合格率保持在較高的水平,磷含量合格率逐漸從 2022 年的 80% 提高到 90% 甚至 100% 。在終點(diǎn)成分穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,湘鋼實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的轉(zhuǎn)爐極低磷鋼磷含量的控制。
關(guān)鍵詞: 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐; 低磷鋼; 雙渣留渣法; 脫磷率; 堿度
0 引言
近年來(lái),隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,各種行業(yè)對(duì)超低磷鋼板( 12Cr2Mo1VR、9Ni 等) 需求量大幅度上升,但是由于其使用條件非常苛刻,生產(chǎn)難度極大,國(guó)內(nèi)僅寶鋼、武鋼、南鋼等為數(shù)不多的幾家鋼鐵企業(yè)開發(fā)成功[1,2]。為配合公司品種占領(lǐng)高端市場(chǎng)戰(zhàn)略,寬厚板廠必須具備生產(chǎn)超低磷鋼的能力。由于寬厚板生產(chǎn)暫不具備出鋼后撈渣、扒渣等功能,精煉工序也無(wú)相關(guān)設(shè)備,無(wú)法做到出鋼后二次脫磷,因此脫磷的壓力全部集中在了轉(zhuǎn)爐。目前,轉(zhuǎn)爐煉鋼的造渣工藝主要包括單渣法、雙渣法、雙聯(lián)法等方式[3-5]。單渣法是在冶煉過(guò)程中僅經(jīng)過(guò)一次造渣脫硅脫磷,該方法在生產(chǎn)成本、冶煉周期、生產(chǎn)組織及勞動(dòng)強(qiáng)度等方面具有一定的優(yōu)勢(shì),但對(duì)低磷鋼生產(chǎn)有一定的難度[6-13]。雙渣法是在冶煉過(guò)程中實(shí)施兩部分控制,先進(jìn)行冶煉前期鐵水脫硅脫磷,倒掉部分脫硅脫磷渣,再進(jìn)行中后期脫碳、升溫,實(shí)現(xiàn)低磷出鋼。 雙聯(lián)法一般是通過(guò) 2 座大型轉(zhuǎn)爐分別進(jìn)行脫磷和脫碳過(guò)程,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)布局、節(jié)奏控制等要求高[16-20]。
為解決湘鋼當(dāng)前裝備下低磷鋼生產(chǎn)去磷的問(wèn)題,根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備及生產(chǎn)組織情況,轉(zhuǎn)爐煉鋼通過(guò)雙渣留渣工藝研究,實(shí)現(xiàn)了在出鋼后不進(jìn)行輔助脫磷的情況下出鋼磷含量≤0. 004% 的水平,保證了成品磷符合超低磷鋼種的要求。
1 工藝情況
1.1 冶煉條件
湘鋼寬厚板有 2 座 150 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,鐵水成分如表 1 所示。可見,鐵水溫度與成分波動(dòng)較大,鐵水硅含量在 0. 10% ~ 0. 70% 之間波動(dòng),而磷含量在0. 090% ~ 0. 160% 之間波動(dòng),給轉(zhuǎn)爐造渣帶來(lái)了比較大的影響,因此在冶煉低磷鋼時(shí),需要更精準(zhǔn)地控制終點(diǎn)溫度和碳含量,以滿足終點(diǎn)磷含量的要求。
1. 2 工藝流程
鐵水硅含量平均值為 0. 38% ,在冶煉終點(diǎn)磷含量較為寬松的鋼種時(shí),一般采用單渣法,而針對(duì)鐵水硅含量高于 0. 60% 或磷含量要求在 0. 010% 以內(nèi)的鋼種時(shí),采用雙渣法進(jìn)行冶煉,工序示意圖如圖 1所示。鐵水溫度平均為 1 389 ℃,熱量較為充足,采用適當(dāng)留渣的工藝,可以在前期快速形成高堿度的前期渣,利用好前期的熱力學(xué)條件,盡可能降低中后期的脫磷壓力。鐵水裝入量在120 t 左右,廢鋼裝入量在 30 t 左右,鐵耗在 840 kg /t 左右。
1. 3 冶煉控制
(1) 生產(chǎn)準(zhǔn)備
根據(jù)冶煉路徑準(zhǔn)備鐵水,走 RH 工藝路線的鋼種,鐵水裝入量需要大于 115 t,其他鋼種鐵水裝入量不得低于 112 t。入爐含鐵料需要基于終點(diǎn)要求進(jìn)行控制,終點(diǎn)磷含量小于 0. 007% 的鋼種要求不加生鐵,終點(diǎn)磷含量 0. 008% ~ 0. 012% 的鋼種生鐵加入量不得高于 3 t。通過(guò)提高熔池過(guò)程溫度,加入球團(tuán)、礦石等含鐵冷料,提高爐渣氧化鐵含量,提高爐渣磷分配比。
(2) 冶煉控制
為了滿足終點(diǎn)脫磷的需要,一次倒?fàn)t溫度控制在 1 580 ~ 1 600 ℃,隨后倒?fàn)t倒渣,根據(jù)一次倒?fàn)t的溫度及化渣情況加入輔料調(diào)渣,將終點(diǎn)目標(biāo)溫度控制在 1 560 ~ 1 570 ℃。對(duì)于磷含量小于 0. 006% 的鋼種,采用前期倒渣的方式倒掉前期磷含量較高的爐渣,保證后期脫磷效果。
普通鋼種的供氣強(qiáng)度為 0. 02 Nm3 /t·min,對(duì)于低磷鋼種,采用了比一般鋼種更大的底吹強(qiáng)度,以提高動(dòng)力學(xué)攪拌效果,增加渣鋼的接觸面積,提高反應(yīng)效率,故供氣強(qiáng)度不低于 0. 03 Nm3 /t·min。
(3) 出鋼及合金化控制
出鋼采用滑板雙擋操作,即出鋼前關(guān)閉滑板,待搖爐到正常出鋼水角度打開滑板出鋼,出鋼接近末期提前手動(dòng)關(guān)閉滑板。出鋼過(guò)程及時(shí)跟上搖爐操作,避免卷渣。出鋼接近末期時(shí)要做好留鋼操作準(zhǔn)備,可借助鋼水車實(shí)時(shí)稱重系統(tǒng)等判斷出鋼量,避免出鋼見渣,降低回磷量。
2 操作工藝對(duì)脫磷效果的影響分析
2. 1 留渣操作對(duì)前期脫磷的影響
冶煉終點(diǎn)磷含量要求較高的鋼種時(shí),一般采用留渣操作,因?yàn)榻K渣具有較高的堿度及氧化亞鐵含量,且為預(yù)熔渣,采用留渣操作可以促進(jìn)前期形成具有較高脫磷效率的渣。轉(zhuǎn)爐終渣具有較高的堿度,含有一定量的氧化亞鐵,不僅有利于前期化渣,更可以起到去磷效果。部分試驗(yàn)爐次前期脫磷情況如圖 2 所示。
從圖 2 中可以看出,采用留渣操作的爐次,前期脫磷率提高,當(dāng)溫度從 1 300 ℃ 提高到 1 350 ℃,脫磷率從 50% 左右提高到 80% 左右,但是隨著溫度繼續(xù)升高,脫磷率有所下降。當(dāng)溫度在 1 390 ℃ 時(shí),脫磷率在 50% 左右,這主要是由于溫度升高后,脫磷反應(yīng)的熱力學(xué)條件惡化,碳氧反應(yīng)開始占據(jù)主導(dǎo)。
2. 2 留渣操作對(duì)前期脫磷影響的熱力學(xué)研究
留渣操作最大的優(yōu)勢(shì)就是快速熔渣,提高轉(zhuǎn)爐渣的前期堿度與氧化亞鐵含量,從而促進(jìn)化渣,加強(qiáng)脫磷反應(yīng)。留渣操作對(duì)前期爐渣的影響如圖 3 所示。
從圖 3 中可以看出,留渣操作可以顯著提高爐渣的前期堿度,未采用留渣操作時(shí)爐渣平均堿度為1. 21,而留渣操作的爐次爐渣的平均堿度為 1. 92。
脫磷反應(yīng)可用如下反應(yīng)式表示[14]:
4 ( CaO ) + ( 3FeO · P2O5 ) = ( 4CaO · P2O5 ) + 3( FeO) ( 1)
從式( 1) 中可以看出,根據(jù)化學(xué)平衡原理分析,渣中( CaO) 、( FeO) 含量越高,生成的 4 ( CaO) ·( P2O5 ) 越多,則渣中磷含量越高,鋼中磷含量越低。渣的堿度越高,則渣中自由氧化鈣越多,渣的磷含量越低[15]。根據(jù)正規(guī)離子模型計(jì)算,渣的堿度含量對(duì)鋼液平衡磷的影響如圖 4 所示。
從圖 4 可以看出,1 400 ℃ 時(shí),當(dāng)堿度從 1. 0 提高到 2. 0,鋼液平衡磷含量從 0. 008 4% 降低到0. 005 6% 。而實(shí)際半鋼磷含量,采用留渣模式的爐次實(shí)際磷含量也明顯低于未留渣爐次的半鋼磷含量,但是溫度方面,實(shí)際結(jié)果與理論結(jié)果有一定的差異,主要是由于磷的氧化不僅僅受到溫度的影響,還受限于其他因素,比如化渣情況,動(dòng)力學(xué)攪拌等因素。
2. 3 工藝控制情況
通過(guò)不斷跟蹤試驗(yàn)及優(yōu)化調(diào)整,低磷鋼種終點(diǎn)磷含量率逐月穩(wěn)步提升。2023 年低磷鋼種的磷含量控制情況如表 2 所示。
從表 2 中可以看出,通過(guò)優(yōu)化雙渣留渣工藝,2023 年 1 ~ 9 月期間,低磷鋼種磷含量不符合要求的爐次逐漸減少,生產(chǎn)的 99 爐低磷鋼種均滿足磷含量的控制要求。2023 年低磷鋼種磷含量控制合格率變化如圖 5 所示。
從圖 5 中可以看出,通過(guò)雙渣留渣的工藝優(yōu)化,2023 年低磷鋼種磷含量合格率保持在較高的水平。2022 年全年低磷鋼磷含量的合格率僅在 80% ,而2023 年 1 ~ 9 月,磷含量的合格率逐漸從 90% 提高到 100% ,其中 2023 年 3 月由于部分爐次磷含量較高,導(dǎo)致鋼液磷含量的控制出現(xiàn)了波動(dòng),隨后經(jīng)過(guò)工藝調(diào)整,磷含量合格率均保持在 90% 以上。選取了 5 爐生產(chǎn)過(guò)程中低磷鋼轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)、板坯成品的磷含量,如圖 6 所示。
從圖 6 可以看出,低磷鋼種轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)的磷含量在 0. 003% ~ 0. 005 5% ,板坯成品的磷含量均控制在 0. 006% 以內(nèi),轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)到板坯成品過(guò)程增磷量控制較為穩(wěn)定,在 0. 001 0% 左右,通過(guò)現(xiàn)有工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品磷含量可以滿足需求。
3 結(jié)論
基于基礎(chǔ)理論研究及實(shí)踐跟蹤,在合理的鐵水廢鋼配比條件下,通過(guò)采取科學(xué)的雙渣留渣控制、底吹控制、出鋼控制等,實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐低磷鋼的生產(chǎn)。
主要結(jié)論如下:
(1) 采用雙渣留渣操作可以有效提高前期脫磷率,溫度從1 300 ℃提高到1 350 ℃,脫磷率從50%左右提高到 80%左右,但是隨著溫度繼續(xù)升高,脫磷率有所下降,當(dāng)溫度在 1 390 ℃時(shí),脫磷率在 50%左右。
(2) 留渣操作可以起到前期快速化渣,促進(jìn)前期脫磷反應(yīng)的作用,未留渣爐次前期爐渣堿度平均為 1. 21,而留渣爐次前期爐渣堿度為 1. 92。
(3) 通過(guò)理論研究前期爐渣堿度對(duì)平衡磷的影響,1 400 ℃時(shí),當(dāng)堿度從 1. 0 提高到 2. 0,鋼液平衡磷含量從 0. 008 4% 降低到 0. 005 6% 。而實(shí)際半鋼磷含量,采用留渣模式的爐次實(shí)際磷含量也明顯低于未留渣爐次的半鋼磷含量。
(4) 通過(guò)雙渣留渣的工藝優(yōu)化,2023 年低磷鋼種磷含量合格率逐漸從 90% 提高到 100% 。
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