晁團效 陳振勇 紀永增 林云航
(江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 江蘇 連云港 222113)
摘要:鑌鑫2高爐根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃決定擴容改造。煉鐵廠根據(jù)2高爐設(shè)備配置和爐況順行情況,采用爐頂打水空料線降料面法停爐,降料面過程中克服各種困難,耗時733分鐘,科學安全將高爐料面降到風口區(qū)域。
關(guān)鍵詞:降料面;爐頂溫度;打水量
1 概況
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,決定對2高爐停爐擴容改造,由于停爐時間緊,停爐所需備件準備不充足;高爐爐況調(diào)整時間短,爐缸存在局部不活;爐頂打水設(shè)備沒有檢修等,給高爐降料面操作造成一定影響。煉鐵廠根據(jù)2高爐生產(chǎn)實際情況,結(jié)合國內(nèi)同類高爐降料面經(jīng)驗,決定本次停爐采用爐頂打水空料線降料面法。
2 2高爐降料面停爐方案
2.1 停爐方法及基本要求
1)、本次采用打水空料線降料面法停爐。生產(chǎn)科制定2高爐降料面操作方案和技術(shù)規(guī)程。計算好休風料和降料面所需時間,事故預防等。
(1)將高爐料線降至風口中心線,(料線零位標高到風口標高19.83m)休風,計算好休風料,2高爐降料面爐頂打水量和高爐送風參數(shù),預計12—14h左右。
(2)爐頂溫度嚴格按200℃~300℃控制,下限不低于200℃控制。(氣密箱溫度<60℃)。
2)、為了高爐空料線期間安全順行,在高爐停爐前進行高爐上部和下部清洗作業(yè),盡量減少爐墻黏結(jié)物和爐缸內(nèi)的凝鐵和鈦化合物,防止對放殘鐵的不利影響。本次停爐前準備時間短,高爐調(diào)整爐況僅10小時,采取降低爐渣堿度,提高爐溫,改全焦炭冶煉。高爐冷卻設(shè)備檢查不到位,存在一定安全隱患。
2.2、降料面計算
2.2.1 高爐爐型示意圖如下:
表1 高爐內(nèi)型尺寸
|
名 稱 |
單 位 |
數(shù) 值 |
體積 |
|
高爐公稱容積 |
m3 |
1381 |
|
|
爐缸直徑 |
mm |
8500 |
241.17 |
|
死鐵層高度 |
mm |
1900 |
|
|
爐缸高度 |
mm |
4250 |
|
2.2.2 裝入量的計算
高爐風口中心線至料線零點高度19.385m,該部位容積約為1195.4m3,扣除1.6米料線體積約53.07m3,停爐負荷料裝入體積為1142.33m3,(焦炭堆密度按 0.58t/m3,)壓縮率平均按13%計算,則每批料的體積為48.6m3(礦批42t,焦批15t),則風口中心線以上部位需加負荷料24批,總計360t焦炭。加上蓋面焦45t,焦炭總量405t,總鐵量為608t,休風料渣量為209t。
3)降料面時間:降料面過程中,停爐中焦炭總量608 噸,取平均噸焦風耗風量為3000Nm3/t,停爐總風量為 608*3000=1824000Nm³,考慮其他高爐以往的經(jīng)驗需以過剩系數(shù)1.25,理論計算降料面過程中總耗風量1824000*1.25=2280000Nm³,此次按總風耗 230萬Nm³考慮,本次降料面至風口時間預估約需12-13個小時左右。
3 實際生產(chǎn)情況
3.1 高爐停爐前生產(chǎn)情況
2高爐停爐前生產(chǎn)穩(wěn)定,高爐生產(chǎn)技術(shù)指標較好,爐況運行良好,由于公司采取低庫存生產(chǎn)模式,焦炭(品種)配比更換比較頻繁,焦炭熱強度和反應性不同,對爐缸活躍性、高爐爐況產(chǎn)生一定影響。高爐停爐前生產(chǎn)參數(shù)見表2。
表2 2高爐停爐前生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)
|
日期 |
產(chǎn)量/t |
利用系數(shù)/t/m3·d |
干焦比/kg/t |
煤比/kg/t |
焦丁比/kg/t |
礦耗/t/t |
富氧率(%) |
熱風溫度℃ |
[Si]% |
[S]% |
R2 |
|
20 |
4564.1 |
3.65 |
327 |
167 |
24 |
1.62 |
3.91 |
1220 |
0.71 |
0.007 |
1.19 |
|
21 |
4747.4 |
3.8 |
329 |
163 |
26 |
1.62 |
4.16 |
1220 |
0.45 |
0.012 |
1.19 |
|
22 |
4817.6 |
3.85 |
324 |
161 |
23 |
1.6 |
4.15 |
1220 |
0.52 |
0.017 |
1.15 |
|
23 |
4926.3 |
3.94 |
308 |
174 |
28 |
1.6 |
4.19 |
1220 |
0.41 |
0.016 |
1.16 |
|
24 |
4743.9 |
3.8 |
324 |
176 |
25 |
1.67 |
4.08 |
1220 |
0.36 |
0.016 |
1.17 |
|
25 |
4947.2 |
3.96 |
316 |
167 |
25 |
1.62 |
4.09 |
1220 |
0.36 |
0.018 |
1.15 |
|
26 |
4006.1 |
3.2 |
330 |
163 |
24 |
1.54 |
2.82 |
1220 |
0.34 |
0.021 |
1.16 |
|
27 |
2174.1 |
1.74 |
413 |
3 |
21 |
1.15 |
0 |
1073 |
0.78 |
0.013 |
1.18 |
3.2 2高爐降料面前生產(chǎn)情況
26日白班51批料加焦炭8.8t,中班第二批料改全焦冶煉:礦批42t,焦批14.3t,焦丁0.7t,焦炭負荷2.80,改全焦冶煉,[Si]=0.40—0.65%,[S]=0.030—0.050%,R2≤1.05,維持爐渣下限生產(chǎn),使用風溫調(diào)整爐溫;料線1.6m,料制O37 35.2 33.2 31 28.4 2 3 3 3 3C 38.1 36.4 34.6 32..6 32.4 27.8 2 2 2 2 2 2。爐況順行良好,渣鐵物理熱充沛,流動性良好。27日1:30左右,高爐爐溫正常,硫磺合適,高爐順行突然變差。大減風后料線運行逐漸改善。高爐曲線如下:
圖1 2高爐降料面前12小時生產(chǎn)曲線
高爐塌料后,爐況逐漸好轉(zhuǎn),鐵水物理熱變化不大,化學爐溫上升比較快。2:00左右發(fā)現(xiàn)5號風口小套漏水,并控制。通過工長調(diào)整,爐溫、硫磺逐漸恢復正常。2高爐爐況運行較好,沒有下休風料,還是全焦冶煉,負荷2.85。高爐12:00開始停止上負荷料,2高爐降料面操作,降料面前期采用全風壓操作,風溫1050℃,根據(jù)爐頂爐溫情況下蓋面焦;當爐頂溫度高時,采用爐頂打水控制爐頂溫度,根據(jù)爐頂溫度和料線深度情況控制高爐風量和爐頂壓力,爐頂壓力比正常生產(chǎn)時高30—50kpa。12:48發(fā)現(xiàn)5號風口漏水嚴重,決定休風后更換。13:40開始加蓋面焦炭41.4t,14:12—16:47更換5號風口小套。高爐曲線如下:
圖2 降料面期間休風更換風口曲線
高爐休風更換風口后送風,爐況可以,爐前出鐵困難,一直到高爐休風前40t左右,爐前出爐渣比較少。高爐休風過程中,13:30—13:50爐頂溫度控制不合理,造成爐頂溫度偏高,使高爐箱體布袋破損。高爐降料面過程中,出現(xiàn)幾次小煤氣流,高爐稍微減風煤氣流正常,主要原因是高爐爐頂打水霧化不好,出現(xiàn)打水柱,造成煤氣小爆震。高爐送風后,發(fā)現(xiàn)爐頂料線被燒壞,無法觀察到實際料面深度。降料面過程中,由于時間緊,爐頂煤氣人工分析滯后,只做二次,判斷爐頂煤氣成分主要靠爐頂煤氣在線分析和安環(huán)部爐頂煤氣成分檢測,判斷高爐實際料面深度,調(diào)整2高爐降料面操作參數(shù)確保爐頂溫度在控制范圍。到19:40左右,爐頂煤氣H2含量上限運行(爐頂煤氣H2含量見圖3),高爐實際料面可能到爐腰下部位置,高爐決定放散爐頂煤氣,繼續(xù)降料面到風口區(qū)域。0:40左右,高爐出現(xiàn)煤氣流,高爐減風,部分風口變黑.高爐繼續(xù)送風降料面;根據(jù)風口運行和爐頂溫度情況,高爐于3:13休風停爐。高爐停爐后,發(fā)現(xiàn)爐料降到風口平面下300-500mm。
圖3、4 2高爐降料面過程中爐頂煤氣H2含量和高爐生產(chǎn)曲線
2高爐降料面操作參數(shù)如下,
表3 2高爐降料面生產(chǎn)參數(shù)
|
時間 |
冷風壓力/Kpa |
熱風壓力/Kpa |
冷風流量/m3/min |
頂壓/Kpa |
熱風溫度/℃ |
CO2/% |
H2/% |
CO/% |
爐頂溫度(℃) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
11:00 |
399 |
396 |
3512 |
245 |
1047 |
20.4 |
1.26 |
30.98 |
259 |
243 |
257 |
246 |
|
12:00 |
393 |
389 |
3507 |
242 |
1047 |
16.8 |
1.28 |
28.38 |
358 |
285 |
293 |
368 |
|
13:00 |
380 |
376 |
3422 |
237 |
1047 |
10.16 |
1.63 |
32.3 |
343 |
348 |
328 |
264 |
|
14:00 |
104 |
102 |
828 |
78 |
1069 |
4.97 |
3.04 |
21.4 |
137 |
241 |
179 |
139 |
|
15:00 |
16 |
0 |
227 |
0 |
1022 |
16.28 |
3.64 |
18.95 |
277 |
287 |
224 |
279 |
|
16:00 |
19 |
0 |
233 |
0 |
988 |
16.38 |
2.58 |
19.72 |
192 |
229 |
184 |
225 |
|
17:00 |
118 |
116 |
1844 |
57 |
1121 |
4.98 |
1.45 |
24.62 |
364 |
400 |
294 |
337 |
|
18:00 |
235 |
230 |
3022 |
109 |
1202 |
4.99 |
3.39 |
26.06 |
283 |
235 |
239 |
251 |
|
19:00 |
116 |
114 |
1869 |
56 |
1193 |
4.99 |
6.68 |
26.06 |
208 |
312 |
179 |
118 |
|
20:00 |
92 |
88 |
1933 |
5 |
1202 |
21.09 |
9.3 |
31.3 |
334 |
161 |
267 |
111 |
|
21:00 |
119 |
114 |
2262 |
5 |
1214 |
14.43 |
3.39 |
21.32 |
367 |
373 |
309 |
322 |
|
22:00 |
116 |
111 |
2249 |
4 |
1193 |
13.07 |
3.25 |
19.11 |
325 |
399 |
291 |
403 |
|
23:00 |
114 |
109 |
2287 |
4 |
1154 |
13.75 |
3.54 |
19.73 |
300 |
410 |
295 |
367 |
|
24:00:00 |
110 |
106 |
2324 |
5 |
1103 |
14.04 |
3.72 |
19.93 |
409 |
427 |
321 |
319 |
|
01:00 |
25 |
24 |
1106 |
1 |
1062 |
13.53 |
3.55 |
19.49 |
280 |
329 |
318 |
281 |
|
02:00 |
30 |
28 |
1234 |
0 |
1019 |
13.32 |
3.49 |
19.11 |
461 |
499 |
488 |
462 |
|
03:00 |
86 |
82 |
2066 |
6 |
1124 |
11.02 |
2.91 |
15.59 |
455 |
476 |
483 |
465 |
2高爐降料面每半小時風量和爐頂壓力見下表。高爐從降料面開始到休風共用時12小時43分鐘,累計風量175.06萬m3(計算風量,沒有做實際累計風量);降料面打水量沒有累計,根據(jù)經(jīng)驗風量計算高爐體積1980m3(參考寶鋼數(shù)據(jù))。
表4 2高爐降料面每半小時生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計
|
2023年6月 27 日2#高爐空料線停爐操作參數(shù)計劃表 |
|
|||||||
|
累計 時間 |
30min |
時長 |
|
累計風量 |
風量 |
參考頂壓 |
累計體積 |
|
|
|
m3 |
m3/min |
kpa |
m3 |
|
|||
|
|
12:00 |
0 |
|
0 |
3510 |
245 |
60 |
正常生產(chǎn) |
|
|
12:30 |
0.5 |
|
105300 |
3507 |
240 |
171 |
|
|
1 |
13:00 |
1 |
|
210510 |
3504 |
238 |
284 |
|
|
|
13:30 |
1.5 |
|
315630 |
3530 |
238 |
398 |
|
|
2 |
14:00 |
2 |
|
421530 |
3150 |
238 |
512 |
|
|
|
17:30 |
2.5 |
|
516030 |
1800 |
75 |
614 |
|
|
3 |
18:00 |
3 |
|
570030 |
3000 |
80 |
705 |
|
|
|
18:30 |
3.5 |
|
624030 |
2850 |
122 |
763 |
|
|
4 |
19:00 |
4 |
|
714030 |
1850 |
75 |
861 |
|
|
|
19:30 |
4.5 |
|
799530 |
1850 |
52 |
953 |
|
|
5 |
20:00 |
5 |
|
855030 |
1870 |
52 |
1013 |
|
|
|
20:30 |
5.5 |
|
910530 |
2280 |
5 |
1073 |
19:58切煤氣 |
|
6 |
21:00 |
6 |
|
966630 |
2250 |
5 |
1133 |
|
|
|
21:30 |
6.5 |
|
1035030 |
2250 |
5 |
1207 |
|
|
7 |
22:00 |
7 |
|
1102530 |
2270 |
5 |
1280 |
|
|
|
22:30 |
7.5 |
|
1170030 |
2250 |
5 |
1353 |
|
|
8 |
23:00 |
8 |
|
1238130 |
2285 |
5 |
1427 |
|
|
|
23:30 |
8.5 |
|
1305630 |
2289 |
5 |
1499 |
|
|
9 |
0:00 |
9 |
|
1374180 |
2270 |
5 |
1574 |
|
|
|
0:30 |
9.5 |
|
1442850 |
2290 |
5 |
1648 |
0:42風口全黑 |
|
10 |
1:00 |
10 |
|
1510950 |
1350 |
5 |
1721 |
|
|
|
1:30 |
10.5 |
|
1579650 |
1900 |
5 |
1795 |
|
|
11 |
2:00 |
11 |
|
1620150 |
1250 |
5 |
1839 |
|
|
|
2:30 |
11.5 |
|
1677150 |
1210 |
5 |
1901 |
|
|
12 |
3:00 |
12 |
|
1714650 |
2050 |
5 |
1941 |
|
|
|
3:13 |
12.5 |
|
1750950 |
|
15 |
1980 |
高爐休風 |
此次降料面從6月27日12:00-19:58為高壓段,20:00-(次日)3:13高爐休風停爐,總耗風量達到175.1萬m3;高壓段風量85.5萬m3,占比48.8%,耗時300min。常壓段風量89.56m3,占比51.2%,耗時493min。此次降料面共計耗時13h13min,常壓段時間太長,主要原因是0:40風口發(fā)黑影響對當時爐況判斷,延長了降料面時間。高爐降料面理論計算耗風量228萬m3,差距比較大,主要是:1)實際風量取每半小時風量,不是累計風量,影響風量數(shù)據(jù)統(tǒng)計;2)高爐降料面期間爐頂壓力不同,每噸焦炭風耗不同引起。
本次降料面數(shù)據(jù)異常不同于同類型高爐降料面,主要是降料面過程中休風更換風口和爐頂打水霧化程度不好引起,如果高爐爐頂打水霧化程度良好,高爐料面過程大概到1:00左右完成(0:40左右,高爐出現(xiàn)煤氣流,高爐減風,部分風口變黑,高爐繼續(xù)送風降料面)。爐頂打水霧化良好,爐頂溫度下降均勻,高爐不容易產(chǎn)生煤氣流,高爐爐頂溫度容易控制,將加速降料面進程,估計高爐降料面時間10—11.5小時。
3.3 2高爐降料面爐前出鐵管理
2高爐降料面生產(chǎn)過程爐前出鐵管理,高爐車間制定詳細的操作方案,特別是特殊爐前事情處理,對高爐降料面生產(chǎn)過程中高壓段和常壓段出鐵做了嚴格規(guī)定,制定操作預案。2高爐降料面過程中,爐前制定方案和實際生產(chǎn)相近,減少生產(chǎn)隱患發(fā)生。2高爐降料面過程出鐵情況如下。
表5、6 2高爐降料面過程出鐵情況和爐渣。
|
2高爐降料面爐前出鐵情況 |
|||||||||
|
|
|
|
產(chǎn)量 |
物理熱 |
[Si] |
[S] |
[Mn] |
[P] |
[Ti] |
|
2A11018 |
9.0 |
221.1 |
1508 |
0.69 |
0.019 |
0.54 |
0.135 |
0.108 |
|
|
2A11019 |
1.0 |
235.0 |
1500 |
0.90 |
0.016 |
0.50 |
0.129 |
0.111 |
|
|
備注:最后一次鐵有35t給1高爐,降料面共計出鐵491.1t。 |
|||||||||
|
2高爐降料面前爐渣成分 |
|||||||||
|
爐次 |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
FeO |
Mg/Al |
R2 |
R3 |
R4 |
|
2A11011 |
30.85 |
35.97 |
16.63 |
11.87 |
|
0.71 |
1.17 |
1.55 |
1.01 |
|
2A11013 |
30.54 |
36.10 |
16.82 |
11.62 |
0.34 |
0.69 |
1.18 |
1.56 |
1.01 |
|
2A11015 |
30.02 |
35.52 |
17.19 |
11.96 |
|
0.70 |
1.18 |
1.58 |
1.01 |
|
2A11017 |
30.08 |
35.59 |
17.16 |
11.95 |
|
0.70 |
1.18 |
1.58 |
1.01 |
|
平均 |
30.37 |
35.80 |
16.95 |
11.85 |
0.34 |
0.70 |
1.18 |
1.57 |
1.01 |
4 爐頂空料線打水降料面小結(jié)
2高爐本次爐頂打水空料線降料面停爐生產(chǎn)過程比較順行,高爐降料面共用時793分鐘,高爐順利將料面降到風口區(qū)域,高爐共出鐵三次,共計出鐵491.1t,鐵水爐溫適宜,物理熱充沛(1500℃左右),前二次爐渣流動性良好,第三次鐵由于高爐減風出鐵,鐵水量小,爐渣流小,出鐵量少,渣鐵流動性整體比較差,爐前勞動量大。
4.1 高爐降料面休風料計算科學,降料面過程爐溫和爐渣物理熱合適,爐渣和鐵水成分合理,爐渣、鐵高風壓段流動性良好,爐前出鐵順利,爐渣、鐵量大,高爐壓量關(guān)系配合良好,料線均勻,風口活躍,爐頂溫度稍微偏高,爐頂打水可以控制爐頂溫度。12:00——13:40期間,頂壓高,并使用透平發(fā)電,降低降料面能耗。到13:55高爐退透平發(fā)電,14:15—16:45高爐休風更換5#風口小套,高爐安全休風,末發(fā)生安全事故。高爐送風后爐況順行,壓量關(guān)系良好,爐頂溫度控制較高,因爐頂打水霧化不好,高爐出現(xiàn)小煤氣流,減風5——10Kpa高爐煤氣流穩(wěn)定。送風后料面深,高爐加風受到制約,爐前出鐵困難,到高爐休風時,爐前出鐵35t左右,大量爐渣鐵難排放,堆積爐缸內(nèi),給高爐放殘鐵增加難度。
4.2 高爐從12:00開始爐頂空料線打水降料面操作,前期留5批料和45t蓋面焦,到19:58高爐打開爐頂放散不回收爐頂煤氣,共使用風量91.05萬m3風量,計算高爐體積1073m3,減去5批料和蓋面焦體積(310m3),共計體積763 m3,正常生產(chǎn)時高爐料線大約15.6m左右,高爐休風影響、結(jié)合爐頂煤氣H2含量趨勢,高爐實際在17.5m左右(2高爐休風時爐頂溫度偏高,燒壞料線設(shè)備,高爐料線無法使用;結(jié)合同類型高爐爐頂打水降料面生產(chǎn)實踐)。高爐降料面過程因冷卻設(shè)備休風,對爐前出鐵影響比較大,高爐實際料線與計算料線差距大。
4.3 高爐爐頂打水空料線降料面對爐頂高壓水量有一定要求,水量充足,打水霧化要求嚴格,否則發(fā)生高爐煤氣爆炸現(xiàn)象。本次降料面過程中爐頂打水霧化不好,有水柱出現(xiàn),既影響降料面過程,延長降料面時間,有可能發(fā)生爆震現(xiàn)象,高爐被動減風,特別是深料線時,水柱直接打到紅焦炭上,可能發(fā)生爆炸事故。0:46高爐因為爐頂打霧化不好,產(chǎn)生煤氣流高爐減風,當時沒有控制打水量,造成水直接接觸焦炭,并將焦炭打黑,影響對當時爐況判斷。當時采取措施到位,預防高爐降料面過程中事故發(fā)生。
4.4 降料面過程中高爐理論鐵量735t,實際出鐵491t,鐵量差244t,在可控范圍內(nèi),如果高爐不休風,可能出鐵還要多。因此,高爐降料面前加強設(shè)備點檢,盡量降料面前休風更換,杜絕或者減少降料面過程中休風,預防事故發(fā)生,給爐前出鐵提供條件。
4.5 爐頂打水空料線降料面爐頂打水量和爐頂溫度一定要配合良好,否則發(fā)生煤氣爆震事故或者燒壞布袋除塵布袋,爐頂壓力使用相對較高,壓差控制低。本次降料面過程發(fā)生幾次小煤氣流;13:27---13:48左右爐頂打水量和爐頂溫度配合沒有處理好,造成布袋除塵器布袋破損。
5 結(jié)語
5.1 2高爐降料面時間比較緊,降料面準備工作不充分,各崗位設(shè)備點檢不充足,降料面前燒損風口沒有及時更換,對降料面影響考慮不全面,致使降料面過程中更換,增加了安全風險,也造成高爐不好出鐵,爐缸殘鐵量增加。因此,對于高爐降料面生產(chǎn),降料面前加強設(shè)備點檢巡檢,禁止降料面期間休風,確保安全生產(chǎn)。
5.2 高爐降料面期間如果必須休風,嚴格按照高爐降料面操作預案執(zhí)行,停止爐頂打水和爐頂通蒸汽和氮氣,確保爐頂正壓后,高爐方可休風。
5.3 高爐降料面采取爐頂空料線打水法降料面,爐頂打水量必須充足,打水霧化程度必須良好,禁止打水有水柱出現(xiàn),防止因打水霧化不好產(chǎn)生爆震。爐頂四周打水量必須均勻,確保四點溫度在正常范圍波動。爐頂溫度高必須減風,防止因爐頂溫度過高造成爐頂設(shè)備、煤氣除塵系統(tǒng)故障。
5.4 降料面過程中高壓段爐前盡量出好鐵,確保出凈渣鐵,防止低壓段爐前不好出鐵。
5.5 高爐計劃降料面,應提前調(diào)整爐況,適當活躍爐缸,處理爐墻粘結(jié)物:適當降低爐渣降低,發(fā)展邊緣煤氣,降低煤比,稍微提高燃料比,采用鈦礦護爐的應提前15—20天停止或者減少入爐鈦礦,活躍爐缸,降料面結(jié)束盡量出凈爐缸爐渣鐵。
5.6 參照國內(nèi)同類型高爐,高爐降料面高壓段風量占75%左右,常壓段25%,本次降料面風量數(shù)據(jù)異常主要是因為爐頂打水霧化不好,出現(xiàn)水柱,產(chǎn)生小爆震,28日0:46左右產(chǎn)生煤氣流,減風后風口全部發(fā)黑,影響工長對降料面過程判斷。對爐頂空料線打水降料面高爐操作,降預休風提前到降料面前,等到爐況發(fā)揮好后開始降料面,可以節(jié)約降料面時間,可以盡量出凈爐缸渣鐵。
5.7 本次降料面過程中,人工化驗爐頂煤氣成分次數(shù)比較少,主要依靠爐頂煤氣在線分析和安環(huán)部爐頂煤氣分析判斷高爐實際料面位置,高爐工長依次調(diào)整高爐降料面生產(chǎn)參數(shù),存在一定事故隱患。2高爐工長憑借科學計算和豐富實踐經(jīng)驗,準確、安全將高爐料面降到風口帶下200-300mm處,末發(fā)生安全事故,在鑌鋼高爐降料面停爐方面創(chuàng)造優(yōu)異成績。
