齊萬兵,宋明明,田國慶
(重慶鋼鐵股份有限公司,重慶 長壽 401220)
摘 要:2021年5月中旬重鋼四號高爐休風近42小時配合鋼后檢修并堵10個風口來恢復生產(chǎn),休風前因輕負荷料未至風口區(qū)域,復風后爐溫嚴重不足,物理熱最低至1307℃;爐渣堿度連續(xù)5爐次在1.41倍以上,最高至1.48倍,過高;因堵風口數(shù)目近42%,復風后氣流 分布較紊亂,同時受復風后組織、操作不當?shù)扔绊懼赂郀t爐況嚴重失常,頻繁燒損風口小套,對高爐恢復正常生產(chǎn)造成較大影響。通過優(yōu)化上下部制度以及造渣制度,嚴格“攻守退”操 業(yè)措施,精細生產(chǎn)組織管控,直至5月18日恢復全風操作。本文對此次爐況失常的過程和原因進行了詳述和分析,總結出堵風口狀態(tài)下的非常規(guī)生產(chǎn)恢復爐況的經(jīng)驗。
關鍵詞:高爐;休風;爐況;爐溫
重鋼四號高爐于2020年9月中修開爐,有效容積1750m3,2021年5月13日因煉鋼二工序故障停機,準備檢修15天。為配合此次檢修,四 號 高 爐 休風消缺并準備復風后進入堵風口狀態(tài)下的低冶強生產(chǎn),以平衡公司生產(chǎn)組織。5月15日復風后因爐溫低、爐渣堿度高、煤氣流分布紊亂等多重因素的疊加影響,致高爐爐況失常且小套燒損多,使爐況恢復節(jié)奏緩慢,對整個鐵前系統(tǒng)的控產(chǎn)組織和計劃產(chǎn)生較大影響,經(jīng)過近60小時的調(diào)整,爐況才恢復至正常。
1 爐況失常過程
四號高爐按計劃13日23:55休風,堵6個風口(5#、6#、9#、16#、17#、20#)于15日17:45復風后開始控冶強生產(chǎn)(休風時長41h50min)。高爐復風后,因爐溫不足且渣堿度過高,爐內(nèi)冷渣冷鐵排放較困難;同時堵風口后爐內(nèi)初始 煤氣流發(fā)生較大變化,熱負荷振幅大,風量難加,爐況恢復相對緩慢,22:15 開始風口 接連出現(xiàn)小套燒損漏水現(xiàn)象,流量差最大的近8t/h,先后有7個風口小套(4#、6#、7#、8#、14#、21#、23#)燒損漏水,大量的漏水入爐,進一步加劇了爐溫下行以及爐況的惡化,造成爐況失常。為確保高爐安全穩(wěn)定生產(chǎn),16日16: 37再次休風,原計劃5h更換7個漏水小套并堵10個風口,但因部分小套前端燒損嚴重且小套內(nèi)部積鐵,拉小套時間延長;裝吹管時,6#和8#反復出現(xiàn)漏風現(xiàn)象,多次安裝后才正常。致此次計 劃檢修延遲10.6h,實際休風時間長達15h34min。17日8:11復風后,因休風延時以及前期的漏水入爐,物理熱一直偏低(<1480 ℃),高爐風量維持 1200~ 1500Nm3/min操作,以穩(wěn)壓差,提爐溫,強化出渣鐵為主,直至18日白班中期爐溫上行后,才于14: 10 組織階段性捅風口,至23:30捅開6個,實現(xiàn)20個風口送風的既定目標,爐況逐步恢復,高爐進入正常的控產(chǎn)計劃生產(chǎn)。
2 爐況失常原因分析
2.1 休風料加入方式不合適
13日計劃休風48小 時,20:04開始采取分段加入休風焦,具體方式如下:
2.1.1 第一段休風焦13.2噸,偏少,且與第二段休風焦間隔5批料,不利于高爐復風后快速提爐溫恢復爐況。
2.1.2 四號高爐13日23:55休風時,實際入爐休風料為23批,休風第一段料未 至風口區(qū)域,處于爐體下部,致高爐復風后實際反應料為正常重負荷料(O/C:4.8t/t,R2 =1.22倍),軟熔帶根部增大,導致高爐下部壓差升高,透氣性惡化;爐溫方面因休風補償熱量的凈焦未反應且渣堿度過高,加劇了下部壓差的升高和爐況的失常。
2.1.3 分段加焦對于長時間休風的高爐恢復不利, 一方面休風前集中加焦致料層厚度發(fā)生較大變化, 煤氣利用率下行幅度大;二是復風后爐溫波動幅度大。
2.2 恢復操作不當
2.2.1 對于堵風口生產(chǎn)條件下的高爐,15日復風后前期加風過快,爐內(nèi)生產(chǎn)的渣鐵因爐溫低以及渣堿度過高,流動性差,排放較困難,使小套燒損的幾率增加。
2.2.2 在物理熱仍處于下限水平時,直接將負荷由3.59t/t提至4.02t/t操作,噴煤量的增加,使大量未燃煤粉進入爐渣中,惡化爐渣的流動性,阻礙爐渣向爐缸滲透,堆積于風口前端,嚴重的影響爐況順行,使風口頻繁燒損,同時因堵風口生產(chǎn),噴煤的不均勻導致了煤氣流的分布不均勻,致使操作爐型不規(guī)則,使爐況的恢復難度加大。
2.2.3 從發(fā)現(xiàn)小套漏水至確認時間較長,且控水不及時、不到位,致大量水漏入爐內(nèi),煤氣中[H2]含量高達4.9%以上,同時又加0.3t/ch鋼粒使用,加劇了爐溫下行以及爐況失常且不利于安全生產(chǎn)。
2.2.4 協(xié)力單位人員對吹管更換的技術要點未完全掌握,15日5#吹管反復安裝三次;17日8#吹管又反復安裝3次,致兩次休風均延遲,使爐況的恢復難度增加。
2.3 設備缺陷
2.3.1 高爐在崩料后,沒有料線自動角度補償設施,均是人為調(diào)節(jié),影響布料的精確性,對氣流分布有一定影響。
2.3.2 風口小套流量監(jiān)控設施精度不高,且偶爾存在小套漏水后不報警現(xiàn)象,對高爐安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生較大影響。
3 爐況處理及調(diào)整
3.1 第一階段處理(5月15日17:45-16日16:40)
5月15日17:45高爐復風,送風風口18個(堵5#、6#、9#、16#、17#、20#),送風面積0.1999m2,礦批 46t,負荷 3.59t/t。 復風后料線4210mm,18:02回風至1550Nm3/min,至18:48開鐵口前風量已恢復至2200Nm3/min,鐵口打開后噴濺嚴重,爐前多次捅鐵口以及燒氧,收效甚微,渣鐵流極小,爐內(nèi)冷渣冷鐵排放困難。至20:00時,操 作上視休風焦逐步反應,爐內(nèi)便加風至2720Nm3/min左右,富氧3400m3/h,并于第7批(20:56)將負荷由3.59t/t直接提至4.02t/t,同時加0.3t/ch鋼粒操作,但休風焦反應后,爐溫仍處于下線水平,16日1:10爐內(nèi)將負荷由4.02t/t下調(diào)至3.61t/t,并停用鋼粒。后續(xù)因小套頻繁燒損以及爐溫水平,風量一直維持2800Nm3/min左右、氧量于16日7: 00停用,直至休風。
5月13日130.6t休風焦逐步反應后,爐溫 無明顯上升趨勢,同時因出渣鐵差(爐渣堿度高(連續(xù)9爐次在1.24倍以上),[Al2O3]含量高(連續(xù)7爐在17%以上,平均達17.49%)以及小套漏水較大,致高爐出現(xiàn)渣皮脫落,熱負荷振幅大,爐 溫下滑明顯。爐內(nèi)在輕負荷的基礎上,先后分9段再加凈焦合計162.9t補熱(如下表),至休風前爐溫仍偏低水平1452 ℃。
20:00 后因休風焦的逐步反應,爐溫相對回升,出渣鐵較15668爐次次好轉,但仍不均勻,從21:20發(fā)現(xiàn)4#小套漏水后續(xù)接連出現(xiàn)3個小套燒損漏水。其中4#和14#漏水較大,16日休風前期控水后,出水管幾乎無水或已是蒸汽。
3.2 第二階段處理(5月17日8∶11復風后)
基于休風前爐溫偏低以及爐況嚴重失常因素, 同時受小套漏水和休風延遲等影響考慮,17日8:11復風后堵10個風口(6#—9#、14#—19#)送 風恢復爐況,礦批36t,負荷3.56t/t,此次對爐渣堿度做了較大調(diào)整,R2由1.15倍下 控至1.04倍。因爐溫偏低,階段性加焦補熱,回風節(jié)奏也相對緩慢, 10:00風量加至1270Nm3/min,14:00風量恢復至1380Nm3/min左右維持,直至18日6:00左右 爐溫達1470℃以上,才逐步回風至1800Nm3/min, 9:20 負荷加至 3.67t/t,11:00開始恢復富氧 1000m3/h操作。15692爐次物理熱達1486℃后才 組織逐步捅風口,從14:10捅開19#風口開始,后 續(xù)根據(jù)爐溫情況加快了恢復的節(jié)奏,到23:30已捅開風口6個,風量逐步恢復到3050Nm3/min水平, 實現(xiàn)20個風口送風的既定目標,高爐按控產(chǎn)組織方 案進入計劃生產(chǎn)。
4 結語
(1)高爐在重負荷料的情況下復風后,爐內(nèi)必須控制加風節(jié)奏,同時補足熱損,爐外要以強化出渣鐵 為主;從工藝上優(yōu)化高爐休風料的加入方式,減少休 風前氣流的大幅波動;從操作上嚴格核算休風料的加入時間和爐渣堿度,確保休風料批誤差在兩批以內(nèi),便于高爐復風后爐況的快速恢復和爐溫提升。
(2)對小套流量監(jiān)控設施全面升級,確保數(shù)據(jù)的 精確性以保障高爐安全穩(wěn)定的生 產(chǎn);增加料線自動補償角度,提高布料的精確性,減少人為因素對高爐 氣流的影響。
(3)梳理風口小套以及吹管更換的難點和要點, 從標準和技術上完善或建立相關體系,進行培訓,提高作業(yè)效率,減少對高爐的影響。
(4)高爐爐況的穩(wěn)定是系統(tǒng)性的,要強化基礎管 理,從原燃料質(zhì)量控制、工 藝 技 術、人員操作以及設 備管理等方面系統(tǒng)性的統(tǒng)籌推 進,來確保高爐長周 期的穩(wěn)定順行。
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