謝俊波,牛長(zhǎng)勝,金奕
(寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼湛江鋼鐵有限公司,廣東湛江524000)
摘 要:結(jié)合寶鋼湛江鋼鐵有限公司高廢鋼比冶煉的生產(chǎn)實(shí)績(jī),一方面,對(duì)轉(zhuǎn)爐使用鐵刨花壓塊期間廢鋼卡爐口、兌鐵水時(shí)冒火冒煙、兌鐵水時(shí)噴濺、鋼水雜質(zhì)元素超標(biāo)情況以及鋼鐵料消耗等進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)使用一定量鐵刨花壓塊對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)無(wú)負(fù)面影響,且有利于改善卡爐、冒火冒煙及噴濺等異常情況;另一方面,對(duì)使用鐵刨花壓塊的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行測(cè)算,月使用量為5 000 t時(shí),1年可減少轉(zhuǎn)爐的廢鋼原料成本2 400萬(wàn)元人民幣。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;高廢鋼比;鐵刨花壓塊
1鐵刨花壓塊使用背景
自2017年,我國(guó)鋼鐵行業(yè)得益于供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)、地條鋼和中頻爐的大量淘汰、不合規(guī)產(chǎn)能(鋼材生產(chǎn)成本很低,環(huán)保投入少,偷稅漏稅現(xiàn)象嚴(yán)重)的大量去除,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題得到明顯改善,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境實(shí)現(xiàn)優(yōu)化,大中型鋼廠贏利能力大幅提升。在鋼鐵行情有所改善情況下,各大鋼廠為提升產(chǎn)量規(guī)模,加大了廢鋼的用量,統(tǒng)計(jì)2010—2017年國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗變化情況見(jiàn)圖1。
湛江鋼鐵發(fā)揮自身產(chǎn)品、地理優(yōu)勢(shì),拓展市場(chǎng),帶來(lái)的直接需求就是鋼鐵產(chǎn)能增加,在高爐產(chǎn)能不減情況下,廢鋼比從12%上升至14. 5% o轉(zhuǎn)爐公稱容量為350 t,爐口宜徑為3.6m,由于爐口偏小,且廠內(nèi)生產(chǎn)線產(chǎn)生的輕薄廢鋼以及外購(gòu)價(jià)格便宜的中型廢鋼需要利用,在提高廢鋼比后,廢鋼入爐時(shí)容易卡爐口。為防止廢鋼入爐時(shí)卡爐口,廢鋼料槽車(chē)后部要有足夠的沖擊力,而沖擊力主要靠重廢提供,所以必須要有足夠多的重廢。湛江鋼鐵轉(zhuǎn)爐不同鐵水比條件下對(duì)于廢鋼結(jié)構(gòu)的要求見(jiàn)表1。
轉(zhuǎn)爐月產(chǎn)量2100爐時(shí),按85.5%的鐵水比計(jì)算,需要重廢48 000 t,其中自產(chǎn)重廢30 000 t, 需外購(gòu)重廢18 000 to前期主要采購(gòu)拆船板廢鋼、邊角余料一號(hào)作為重廢,兩種價(jià)格都比較高,導(dǎo)致廢鋼成本上升,且拆船板廢鋼供應(yīng)資源量有限。目前廢鋼市場(chǎng)、鐵水廢鋼價(jià)格差以及冶煉技術(shù)條件下,提高廢鋼比對(duì)于成本控制、冶煉過(guò)程控制影響較大,為降低廢鋼成本,緩解資源緊張壓力,故需探索開(kāi)發(fā)性價(jià)比高、堆比重大的新品種廢鋼。在對(duì)廢鋼市場(chǎng)資源進(jìn)行充分探索之后,在2017年10月確定以性價(jià)比較高的鐵刨花壓塊作為拆船板廢鋼替代品進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)。
2鐵刨花壓塊介紹
鐵刨花壓塊原料是模具廠加工模具過(guò)程中產(chǎn)生的刨花,刨花作為一種輕小型廢鋼,堆密度非常低,對(duì)長(zhǎng)途運(yùn)輸極其不利。通過(guò)純物理的機(jī)械壓密,使之成塊,變?yōu)殍F刨花壓塊,可大大提高堆密度,方便運(yùn)輸和使用。鐵刨花壓塊的進(jìn)廠具體要求見(jiàn)表2,實(shí)物圖見(jiàn)圖2。
3鐵刨花壓塊工業(yè)試驗(yàn)
本次工業(yè)試驗(yàn)確定以每爐5 t進(jìn)行試驗(yàn),其原因有兩點(diǎn):一是為充分了解鐵刨花壓塊的實(shí)際替代效果,每爐加入量太少,試驗(yàn)結(jié)果不具說(shuō)服力;二是如果每爐使用5 t,每月使用量可以達(dá)到5 000 t以上,能真正有效地緩解拆船板廢鋼資源不足的現(xiàn)象。為對(duì)比鐵刨花壓塊與拆船板廢鋼的使用效果,對(duì)廢鋼進(jìn)爐卡爐口情況、兌鐵水噴濺情況、鋼鐵料消耗情況進(jìn)行了跟蹤;根據(jù)鐵刨花壓塊含少量油、易散包以及原料雜的特點(diǎn),為驗(yàn)證其使用時(shí)的安全性,對(duì)使用鐵刨花壓塊過(guò)程中兌鐵水時(shí)冒火冒煙情況、鋼水雜質(zhì)元素超標(biāo)情況也同步進(jìn)行了跟蹤。
3.1卡爐口情況
廢鋼進(jìn)爐時(shí),會(huì)由于重廢在廢鋼料槽車(chē)后部沖擊力不夠,導(dǎo)致廢鋼在爐口下料不暢,造成卡爐口情況。對(duì)2017年6月至2018年1月的卡爐口數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如圖3所示。
2017年10月開(kāi)始,在部分中高硫鋼冶煉中使用鐵刨花壓塊。從圖3可以看出,使用鐵刨花壓塊后,卡爐情況有所改善,并且隨著使用爐次的增多,卡爐時(shí)間減少。說(shuō)明鐵刨花壓塊的堆密度較所替代的拆船板廢鋼高,產(chǎn)生的沖擊力大,更有利于改善卡爐情況。
3.2兌鐵水噴濺情況
兌鐵水時(shí)產(chǎn)生噴濺的主要原因是爐內(nèi)含有大量的氧化鐵等氧化物粉末,兌入鐵水時(shí)會(huì)帶入大量的碳,在高溫條件下,碳氧反應(yīng)劇烈,發(fā)生爆炸, 將兌入的鐵水或渣以巨大的動(dòng)能?chē)姵鰻t口。若廢鋼中含有大量的氧化鐵粉,兌鐵水時(shí)會(huì)與鐵水中的碳劇烈反應(yīng)。噴濺屬于冶煉事故,噴濺產(chǎn)生的大量煙塵、噴出的鐵水熔渣容易造成設(shè)備損壞和安全事故,危害極其嚴(yán)重。對(duì)鐵刨花壓塊使用前后的噴濺情況進(jìn)行跟蹤,具體情況如圖4。
2017年8~11月噴濺次數(shù)逐月減少,是因?yàn)檎拷撹F轉(zhuǎn)爐噴濺主要是渣鋼、渣鐵含粉狀料多造成的,噴濺情況明顯改善是因?yàn)榧訌?qiáng)了渣鋼、渣 鐵的質(zhì)量管控。在試驗(yàn)時(shí),跟蹤了 2017年10 ~12月的數(shù)據(jù),鐵刨花壓塊使用量與噴濺次數(shù)的變化趨勢(shì)沒(méi)有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性,考慮到造成噴濺的因素較多,試驗(yàn)爐次太少,對(duì)整月的數(shù)據(jù)影響小,為進(jìn)一步驗(yàn)證,在2018年1月增大了鐵刨花壓塊使用爐次,結(jié)果顯示,未發(fā)生噴濺事故。因此得出結(jié)論,鐵刨花壓塊的使用不會(huì)導(dǎo)致兌鐵水時(shí)噴濺,鐵刨花壓塊部分替代拆船板廢鋼(舊料,含少量鐵銹),兌鐵水時(shí),噴濺的幾率更低。
3.3鋼鐵料消耗
轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗是裝入量(鐵水加廢鋼)與轉(zhuǎn)爐合格鋼水量之比[1]。轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中,鋼鐵料占煉鋼成本80%以上,因此抓好轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程的鋼鐵料成本是控制煉鋼生產(chǎn)成本的關(guān)鍵[4]。廢鋼作為一種主原料,對(duì)此指標(biāo)的影響很大[2-3]。 不同的廢鋼在使用中,其鐵回收率各不相同,為避免使用鐵刨花壓塊而使此指標(biāo)惡化,對(duì)鐵刨花壓塊使用前后的鋼鐵料指標(biāo)進(jìn)行了對(duì)比,具體如表3。
分月對(duì)比數(shù)據(jù)波動(dòng)情況,在使用鐵刨花壓塊前后鋼鐵料消耗量沒(méi)有明顯的波動(dòng),說(shuō)明鐵刨花壓塊與其他廢鋼收得率相當(dāng),無(wú)明顯差異,不會(huì)影響煉鋼鋼鐵料消耗量。
3.4冒火冒煙情況
轉(zhuǎn)爐在兌鐵水、出鋼、加廢鋼和倒渣時(shí),均產(chǎn)生大量煙氣,以兌鐵水時(shí)散發(fā)的煙氣量最大[4]。 轉(zhuǎn)爐實(shí)際生產(chǎn)中,在兌鐵水時(shí)會(huì)因?yàn)閺U鋼中含有粉末、灰塵而冒火冒煙,嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)爐作業(yè)環(huán)境。冒火冒煙的標(biāo)準(zhǔn)是在兌鐵水時(shí)火焰超過(guò)行車(chē)掛鉤橫梁的算作冒火冒煙。2017年7 ~12月冒火冒煙具體情況見(jiàn)圖5。
湛江鋼鐵轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生冒火冒煙原因主要是渣鋼、渣鐵含粉量高或轉(zhuǎn)爐進(jìn)行前裝入(在加廢鋼之前加4~8 t的石灰和輕燒白云石),8 ~11月,進(jìn)行了渣鋼、渣鐵的質(zhì)量整改工作,冒火冒煙情況變化不能作為鐵刨花壓塊的試驗(yàn)結(jié)果,僅12月數(shù)據(jù)具有代表性。分析12月份冒火冒煙次數(shù)結(jié)果,在渣鋼、渣鐵質(zhì)量整改之后,再充分考慮前裝入的影響,冒火冒煙38次屬于合理范圍,此結(jié)果表明使用鐵刨花壓塊基本不會(huì)加劇兌鐵水冒火冒煙。
3.5鋼水雜質(zhì)元素超標(biāo)情況
廢鋼造成鋼水雜質(zhì)元素超標(biāo)情況時(shí)有存在, 特別是硫成分超標(biāo)。在使用鐵刨花壓塊期間,沒(méi)有發(fā)生因廢鋼成分問(wèn)題導(dǎo)致的鋼水雜質(zhì)元素超標(biāo)。
4鐵刨花壓塊在使用過(guò)程中存在的問(wèn)題及后續(xù)改進(jìn)措施
根據(jù)鐵刨花壓塊的實(shí)際使用對(duì)各指標(biāo)的影響來(lái)看,鐵刨花壓塊的使用對(duì)煉鋼轉(zhuǎn)爐操作及過(guò)程指標(biāo)無(wú)明顯影響,但是對(duì)于質(zhì)量驗(yàn)收工作還存在問(wèn)題。為避免新品種廢鋼質(zhì)量直接影響鋼水質(zhì)量,甚至造成煉鋼成分保留,在對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收問(wèn)題沒(méi)有完善之前,不能盲目提高鐵刨花壓塊在實(shí)際生產(chǎn)中的使用量。
4.1存在的問(wèn)題
4.1.1 成分檢測(cè)
成分檢測(cè)是對(duì)廢鋼質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)檢的_項(xiàng)基本手段,但是湛江鋼鐵目前沒(méi)有對(duì)鐵刨花壓塊有效的檢測(cè)手段,由于都是小碎片,表面太小,紅外光譜法無(wú)法檢測(cè),并且取樣不具代表性;鋼質(zhì)小碎片無(wú)法磨碎,制取化學(xué)檢測(cè)樣困難,化學(xué)檢測(cè)也很難實(shí)施。
4.1.2拆塊檢測(cè)
夾雜通常是打包塊、壓塊等加工類(lèi)塊狀廢鋼質(zhì)檢重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目,并且塊狀廢鋼原則上都需要進(jìn)行拆塊檢測(cè),由于鐵刨花壓塊是用機(jī)械壓實(shí)而成的,拆塊很困難,目前還沒(méi)有較快捷的方法進(jìn)行拆塊。
4.2改進(jìn)措施
(1) 鐵刨花壓塊原料主要來(lái)自于模具加工廠,來(lái)源相對(duì)固定,可以對(duì)固定來(lái)源點(diǎn)的模具鋼種進(jìn)行大致的分類(lèi),了解大致的合金鋼比例。此外, 將考慮不定期抽取樣品熔融后進(jìn)行檢測(cè)。
(2) 為防止夾雜,可以在廢鋼堆場(chǎng)配置1臺(tái)切割機(jī),對(duì)每批料進(jìn)行抽查,同時(shí)需對(duì)鐵刨花壓塊加工點(diǎn)進(jìn)行飛檢。
5廢鋼成本變化
目前鐵刨花壓塊主要是替代拆船板廢鋼使用,按照前期的價(jià)格,兩者差價(jià)在400元/t左右。根據(jù)使用鐵刨花壓塊前后鋼鐵料消耗沒(méi)有明顯變化的情況,可以判定鐵刨花壓塊的鐵收得率與所替代的廢鋼相當(dāng)。按照每月使用鐵刨花壓塊5 000 t計(jì)算,則1年可減少?gòu)U鋼成本2 400萬(wàn)元, 具有較顯著的降本增效意義。
6結(jié)論
對(duì)性價(jià)比高、適應(yīng)轉(zhuǎn)爐冶煉條件的新品種廢鋼鐵刨花壓塊的工業(yè)性試驗(yàn)過(guò)程跟蹤和結(jié)果分析表明,鐵刨花壓塊具有堆密度大、粉狀物料少等特點(diǎn),有利于改善轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中的卡爐、噴濺等異常情況,對(duì)鋼水成分、鋼鐵料消耗等各項(xiàng)指標(biāo)無(wú)明顯負(fù)面影響,同時(shí)可大幅度降低廢鋼成本。后續(xù)需逐項(xiàng)解決質(zhì)量檢測(cè)方面問(wèn)題,提高鐵刨花壓塊使用量。
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