楊 陶
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
摘 要: 對(duì)馬鋼 B 高爐提煤比降燃料比比現(xiàn)狀和采取的措施進(jìn)行了總結(jié)。
2014 年起,馬鋼 B 高爐通過(guò)近四年的不斷摸索努力,以“高爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行”為核心,以降本增效為目標(biāo),不斷提高經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。通過(guò)采取精料入爐、提高焦炭入爐粒度、上下部制度的優(yōu)化調(diào)整、爐前作業(yè)管理等措施,已初步實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行,但該穩(wěn)定順行仍處于指標(biāo)不高的狀態(tài)下的實(shí)現(xiàn),與國(guó)內(nèi)先進(jìn)有較大的差距,主要體現(xiàn)在負(fù)荷及煤比較低,因此在穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上不斷提高穩(wěn)定負(fù)荷及煤比成為我們追求的目標(biāo)。B 高爐近四年的主要指標(biāo)如表 1 所示。
從表 1 中的數(shù)據(jù)可以看出,高爐的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐年不斷提高,煤比從 124kg /tFe 提高到153kg /tFe,燃料比從 526 kg /tFe( 含爐況失常) 降低至 500kg /tFe,而日均產(chǎn)鐵量提升了 800 多 t。
目前 B 高爐的煤比和燃料比與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平還有一定的差距,可上升的空間也相對(duì)較大。差距即為潛力,提高煤比降低消耗,指標(biāo)跨入行業(yè)先進(jìn)水平就是我們技術(shù)工作者努力的方向。
1 提煤比降燃料比的措施
降低高爐燃料比,尤其是焦比是高爐煉鐵技術(shù)發(fā)展的動(dòng)力。研究和生產(chǎn)實(shí)踐表明實(shí)現(xiàn)低燃料比需以精料為基礎(chǔ),采用其它熱量代替焦炭在風(fēng)口前燃燒放出的熱量的技術(shù),例如提高風(fēng)溫,噴吹燃料。采用降低噸鐵熱量消耗的技術(shù),例如脫濕鼓風(fēng),低硅,提高煤氣熱能與化學(xué)能利用率,減少熱損失等。
1. 1 精料入爐
1. 1. 1 嚴(yán)格控制有害元素
Zn 負(fù)荷、堿負(fù)荷均下降,高爐入爐有害元素不斷降低。
1. 1. 2 提高入爐品位,降低渣比
從圖 1 可以看出,保持較高的綜合入爐品位,是降焦比、提煤比的重要手段。
由圖 2 對(duì)比得出: 馬鋼 A、B 高爐 2016 年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)利用系數(shù)、燃料比優(yōu)于行業(yè)平均水平;煤比,入爐焦比明顯低于行業(yè)平均水平;原料條件各項(xiàng)指標(biāo)都劣于行業(yè)平均水平。
要實(shí)現(xiàn)入爐品位的提高,低 SiO2 燒結(jié)技術(shù)的突破勢(shì)在必行。在燒結(jié)礦質(zhì)量滿足高爐的前提下,適當(dāng)降低燒結(jié)礦 MgO 也是降耗,實(shí)現(xiàn)低渣比的一個(gè)重要方式。目前燒結(jié)降 SiO2 及降 MgO 的一個(gè)主要限制環(huán)節(jié)均是各原料中含 Al2O3 較高,去年馬鋼兩高爐渣中 Al2O3 水平為 15. 88% 較行業(yè)平均水平 14. 25% 高出不少,從爐況對(duì)應(yīng)來(lái)看,兩爐渣中Al2O3 水平上升或維持高水平期間對(duì)爐況的穩(wěn)定性均有較大影響,高爐主要應(yīng)對(duì)方式是提高渣比稀釋渣中 Al2O3 含量,減少對(duì)爐況的影響。因而要實(shí)現(xiàn)渣比的降低,降低各原燃料中的 Al2O3 含量是首先要做的。
1. 1. 3 加強(qiáng)燒結(jié)礦換堆管理
燒結(jié)礦換堆時(shí),堆頭、堆尾成分波動(dòng)大,主要是二氧化硅的波動(dòng)大,造成燒結(jié)礦堿度波動(dòng)大,大顆粒混勻礦較多,這主要是物料偏析造成的。為減少換堆時(shí)勻礦對(duì)燒結(jié)礦成分的影響,分廠及總廠通過(guò)與料場(chǎng)協(xié)商,制定了相應(yīng)的換堆操作,同時(shí)制定燒結(jié)礦換堆預(yù)警,并通知高爐工長(zhǎng)及時(shí)變料應(yīng)對(duì),以減小燒結(jié)礦成分波動(dòng)對(duì)高爐的影響。
1. 2 提高焦炭入爐粒度
從圖 3 可以看出 A、B 爐平均入爐粒度 48. 59mm、48. 57 mm 排列行業(yè)倒數(shù)第 1、2 位,行業(yè)平均入爐粒度 51. 67 mm。
2015 年我廠平均焦炭粒度 47. 50mm,制約了爐缸活躍度改善和指標(biāo)的提升。2016 年 2 月后,焦炭篩板齒間距增大后,焦炭粒度增大,入爐風(fēng)量及鼓風(fēng)動(dòng)能提升,有力地支撐了爐缸工作的持續(xù)改善與負(fù)荷的提升。
隨著煤比的提高,高爐中的焦炭被噴吹煤粉所代替,礦焦比上升,負(fù)荷加重,高爐內(nèi)焦炭數(shù)量減少,透氣性降低,為了保證高爐順行,需要提高原料的強(qiáng)度和篩分效果,減少入爐的粉末。在改善原料質(zhì)量的同時(shí)提高焦炭質(zhì)量,焦炭的粒度、熱態(tài)強(qiáng)度等。具有良好粒度和強(qiáng)度指標(biāo)的焦炭,可以提高爐缸內(nèi)的透液性和料柱的透氣性,是高爐接受高煤比的先決條件。
1. 3 上下部制度的優(yōu)化調(diào)整
1. 3. 1 下部送風(fēng)制度調(diào)整
下部調(diào)劑則是根據(jù)爐況及原燃料條件來(lái)調(diào)節(jié)風(fēng)口面積、調(diào)整氣流的初始分布來(lái)保持中心氣流,保持合理的邊緣氣流。不論風(fēng)口面積如何,必須保持與之相匹配的風(fēng)量來(lái)維持合適的鼓風(fēng)動(dòng)能,使其保持在 128 kJ/s - 135 kJ/s 的水平,控制合適的回旋區(qū)大小,避免過(guò)高或過(guò)低的風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能對(duì)回旋區(qū)焦炭的影響,實(shí)現(xiàn)合理的煤氣流初始分布,通過(guò)上下部調(diào)節(jié)達(dá)到“上引下吹”的效果。
1. 3. 2 趨勢(shì)化管理,優(yōu)化上部制度
上部裝料制度對(duì)各檔位的負(fù)荷和計(jì)算落料點(diǎn)位置調(diào)整變化后進(jìn)行持續(xù)跟蹤,不斷摸索各檔的負(fù)荷變化梯度,并結(jié)合理論計(jì)算及十字測(cè)溫各環(huán)帶的溫度變化找出之間的對(duì)應(yīng)性,為上部調(diào)整提供依據(jù),找出適合自身原燃料條件的調(diào)整基準(zhǔn)。
“平臺(tái) + 漏斗”的布料模式下,保持合適穩(wěn)定的平臺(tái)寬度及漏斗深度對(duì)中心與邊緣氣流的穩(wěn)定及合理分布至關(guān)重要,特別是隨著負(fù)荷增加煤比的上升后對(duì)邊緣的影響也會(huì)變大,平臺(tái)不穩(wěn)定更易出現(xiàn)氣流不穩(wěn)定,通過(guò)對(duì)上部調(diào)整建立趨勢(shì)化管理,探索各檔位負(fù)荷變化及礦焦角差和礦焦距爐墻的距離,逐步找到了合適的負(fù)荷分布及角差和距爐墻距離,為保證中心與邊緣氣流邊緣負(fù)荷不宜高出中心負(fù)荷過(guò)多,同時(shí)煤比上升對(duì)邊緣氣流影響加大,加大角差及減小礦焦距邊距來(lái)調(diào)整中心與邊緣氣流的分配相對(duì)合適穩(wěn)定但調(diào)整幅度不能過(guò)大,漏斗區(qū)域負(fù)荷適當(dāng)加重來(lái)穩(wěn)定控制次中心溫度保持中心氣流的集中、中心不過(guò)大; 通過(guò)調(diào)整平臺(tái)寬度,逐步擴(kuò)大礦批,保證爐腰焦層厚度,逐步實(shí)現(xiàn)氣流的穩(wěn)定。隨煤比上升平臺(tái)仍需進(jìn)一步拓寬,從調(diào)整整體效果來(lái)看爐況的穩(wěn)定性更好,在燃料比維持的前提下,煤比達(dá)到月均 153 kg /tFe 以上最高達(dá)到月均170kg /tFe。
1. 4 爐前作業(yè)管理
爐前出鐵是高爐冶煉操作的一個(gè)重要組成部分,以穩(wěn)定、均勻出盡渣鐵為目標(biāo)。B 高爐出鐵長(zhǎng)期存在渣鐵欠均勻、出鐵時(shí)間偏短現(xiàn)象。渣鐵處理不穩(wěn)定對(duì)爐況的穩(wěn)定及爐溫平衡帶來(lái)一定影響。
長(zhǎng)時(shí)間不見(jiàn)渣會(huì)引起風(fēng)壓波動(dòng),下料不暢,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成氣流波動(dòng),渣皮脫落,影響高爐順行。
從 2017 年開(kāi)始縮小鉆桿直徑 5 - 10 mm,出鐵時(shí)間明顯增加,出鐵爐次有所減少,維護(hù)鐵口的同時(shí)促進(jìn)區(qū)域活躍,保證渣鐵均勻穩(wěn)定的從爐內(nèi)排出; 放寬來(lái)渣時(shí)間要求,減少堵口重開(kāi),重疊過(guò)渡的情況,盡量保持鉆桿使用的穩(wěn)定,鐵口有漏點(diǎn)或卡焦及時(shí)調(diào)整大鉆桿使用,爐缸工作不均勻?qū)Φ钩鲨F與循環(huán)出鐵靈活調(diào)整。
2 效果
馬鋼 B 高爐通過(guò)一系列優(yōu)化操作管理措施,高爐穩(wěn)定順行較好,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有較大的提高,煤比 2017 年 12 月份達(dá)到了 170 kg /t,燃料比基本穩(wěn)定在 500 kg /t 左右,其中 2015 年 6 和 12 月份進(jìn)行焦炭品種轉(zhuǎn)換,為保證高爐穩(wěn)定主動(dòng)退負(fù)荷,焦炭品種轉(zhuǎn)換前后進(jìn)行休風(fēng)調(diào)整風(fēng)口面積對(duì)個(gè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)生一定影響。具體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表 3 所示。
3 結(jié)論
精料入爐、提升品位、降低渣比是保證高爐煤比穩(wěn)步上升的前提; 在不打破原有原燃料保供條件下,轉(zhuǎn)變思路調(diào)整部分焦炭篩齒間距提高焦炭粒度,加快中心料柱的置換速度,改善爐缸工作狀況、提高中心氣流穩(wěn)定性,對(duì)指標(biāo)提高創(chuàng)造有利條件。
裝料制度上采用“平臺(tái) + 漏斗”模式,對(duì)上部調(diào)整建立趨勢(shì)化管理,根據(jù)爐況及原燃料條件進(jìn)行下部調(diào)劑,保持合理的邊緣氣流,為不斷探索調(diào)整優(yōu)化提供有利支撐。
加強(qiáng)出鐵制度的管理及跟蹤,結(jié)合兄弟企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)及時(shí)調(diào)整,以出凈渣鐵為原則保證出鐵時(shí)間,根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。
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