胡小扣,戚義龍,樊晶瑩,梁長賀
( 馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
摘 要: 對馬鋼 380 m2燒結(jié)機(jī)煙氣超細(xì)粉塵現(xiàn)狀、排放規(guī)律、影響因素及控制對策進(jìn)行了闡述,并通過過程操作參數(shù)的控制調(diào)整,實現(xiàn)排放質(zhì)量濃度的有效降低。
關(guān)鍵詞: 鐵礦石燒結(jié);超細(xì)粉塵;排放
鋼鐵企業(yè)每年廢氣排放量高達(dá) 1. 2 萬億立方米,而燒結(jié)工序排放量約占其總量的 40% 左右,同時燒結(jié)煙氣攜帶大量的顆粒污染物,特別是超細(xì)顆粒物難以被現(xiàn)有的除塵設(shè)備捕獲而直接通過主排煙囪排放到大氣中,易引發(fā)較為嚴(yán)重的環(huán)境問題。
現(xiàn)在通過對馬鋼 380 m2燒結(jié)機(jī)主排煙系的粉塵排放濃度現(xiàn)狀及規(guī)律進(jìn)行闡述,對正常生產(chǎn)時影響排放濃度的因素進(jìn)行偏最小二乘法分析,依據(jù)分析結(jié)論通過相關(guān)參數(shù)在一定工藝范圍內(nèi)的優(yōu)化調(diào)整,實現(xiàn)主排粉塵的排放濃度的降低; 同時對燒結(jié)開停機(jī)的過程進(jìn)行合理有效控制,實現(xiàn)排放質(zhì)量濃度和排放時間的縮減。
1 馬鋼 380 m2燒結(jié)機(jī)主排粉塵濃度現(xiàn)狀
馬鋼 380 m2A、B 燒結(jié)機(jī)設(shè)計采用 3 電場機(jī)頭電除塵,脫硫為半脫硫式,1#、4#脫硫段煙氣進(jìn)入脫硫系統(tǒng),2#、3#非脫硫段煙氣不進(jìn)行脫硫,直接經(jīng)燒結(jié)煙囪排放。實際生產(chǎn)過程中,易出現(xiàn)間斷性粉塵質(zhì)量濃度超排的現(xiàn)象。主要分兩種情形: 一是開停機(jī)時的超排現(xiàn)象,煙塵排放濃度值很高; 二為正常生產(chǎn)時的短暫超排,其與燒結(jié)過程溫度控制及形態(tài)有較大關(guān)聯(lián)。
1. 1 粉塵粒徑
機(jī)頭煙囪揚(yáng)塵粒徑多為十至幾十 um 的超細(xì)顆粒。而幾百 um 粒級在正常工況條件下多為除塵器所脫除。
1. 2 燒結(jié)主排顆粒物濃度現(xiàn)狀
馬鋼 380 m2燒結(jié)礦抽風(fēng)煙系分脫硫系和非脫硫系。脫硫煙系顆粒物排放濃度較非脫硫煙系高,且 A 機(jī)脫硫入口排放總量濃度達(dá) 80 mg /Nm3左右,相對較高( 見圖 2) 。
正常燒結(jié)過程中,煙氣中超細(xì)粉塵的質(zhì)量濃度變化規(guī)律基本為: 燒結(jié)點(diǎn)火結(jié)束后煙氣中粉塵質(zhì)量濃度下降,在總管廢氣溫度升溫前 4 分鐘左右開始顯著上升,在廢氣溫度開始上升至溫度達(dá) 300 ℃左右的區(qū)間內(nèi)達(dá)到最大,在溫度 300 ℃至燒結(jié)終點(diǎn)段又顯著下降。燒結(jié)過程中過濕帶的作用是引發(fā)該現(xiàn)象的主要原因: 即在點(diǎn)火階段因過濕帶尚未形成,燒結(jié)過程中產(chǎn)生的顆粒物較大部分在抽風(fēng)作用下進(jìn)入到煙氣之中; 而點(diǎn)火結(jié)束后過濕帶開始逐漸形成,其對顆粒物的截留和吸附作用明顯加強(qiáng),故進(jìn)入煙氣中的顆粒物變少; 隨著燒結(jié)過程的進(jìn)一步進(jìn)行,燃燒帶逐漸下移過濕帶開始消失,當(dāng)過濕帶完全消失之后,此時料層對顆粒物的吸收作用降至最弱,同時之前吸附在料層中的粉塵亦開始集中排放,因此此階段廢氣中顆粒物的質(zhì)量濃度最大; 在廢氣溫度上升過程的后半段燃燒帶燃燒逐漸減弱,產(chǎn)生的顆粒物也逐漸趨少[1]。燒結(jié)過程顆粒物濃度高段為 14#- 20#風(fēng)箱對應(yīng)處。
2 燒結(jié)主排粉塵質(zhì)量濃度影響因素及有效控制應(yīng)對
2. 1 主排粉塵質(zhì)量濃度影響因素分析
對 A 機(jī)脫硫系粉塵排放濃度進(jìn)行分析,其數(shù)據(jù)為 A 機(jī)脫硫入口環(huán)境在線檢測數(shù)據(jù),對應(yīng)考察因素為: 燒結(jié)機(jī)速、燒結(jié)負(fù)壓、南側(cè)總管廢溫、燒結(jié)礦成分因素( 包括 SiO2、MgO、R、FeO 水平) 、16#風(fēng)箱( 燒結(jié)起升點(diǎn)位置) 溫度水平、22#風(fēng)箱( 燒結(jié)終點(diǎn)位置) 溫度水平、16#- 22#風(fēng)箱段對應(yīng)溫升的平均升速水平( ℃ /m) ,風(fēng)速、以及燃料平均粒級等。
暫不考慮除塵器的效率問題,采用系統(tǒng)考慮的原則,對以上因素進(jìn)行多元分析,其結(jié)果見表 1 所示。
結(jié)果顯示 16#風(fēng)箱溫度水平是影響粉塵排放濃度的關(guān)鍵性因素,其他因素與粉塵排放濃度的關(guān)系與排放規(guī)律、燒結(jié)料層的阻力、高溫持續(xù)時間、成分對比電阻的影響等原理十分吻合[2]。對低硫段的粉塵濃度影響因素進(jìn)行分析,其結(jié)果與上表內(nèi)容基本一致。上述分析僅為 900 mm 料層對應(yīng)的數(shù)據(jù),料層對粉塵的影響有兩方面: 一是隨著料層的增厚,料層自身對顆粒物的吸附作用會增強(qiáng); 另一方面不同料層會影響到高濃度排放段的區(qū)間寬度和溫度水平,同時會影響風(fēng)速水平。
2. 2 有效降低主排粉塵排放濃度的控制調(diào)整對策
根據(jù)上述分析結(jié)果,對影響主排粉塵排放濃度的關(guān)鍵因素在正常生產(chǎn)工藝范圍內(nèi)進(jìn)行合理控制和調(diào)整,具體原則見表 2 所示。按上述調(diào)整對策進(jìn)行控制后,燒結(jié)終點(diǎn)溫度控制形態(tài)趨向陡峰形發(fā)展,可明顯縮減高排放濃度的機(jī)上滯留時間,大幅降低排放質(zhì)量濃度,其由控制前的 95 mg /Nm3左右降低至 45 mg /Nm3左右( 見圖 3) 。
2. 3 燒結(jié)開停機(jī)過程粉塵排放控制對策
對開停機(jī)狀態(tài)下的冷態(tài)與正常熱態(tài)的過渡、排放濃度、以及過渡時長、開停機(jī)燒結(jié)礦質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤,對具體操作進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化,并以檢測數(shù)據(jù)作對應(yīng)驗證,摸索形成最優(yōu)操作標(biāo)準(zhǔn),并加以固化。
燒結(jié)停機(jī)倒料時的操作控制。倒料期間機(jī)速按 1. 5 m /min 進(jìn)行控制,通過調(diào)整泥輥和輔門使燒結(jié)層厚按每 4 個風(fēng)箱降低料層 50 mm 逐級降低料層,直至料層降低至 700 mm 維持 3 個風(fēng)箱長度,按料尾位置行進(jìn)位置逐步關(guān)閉風(fēng)箱蝶閥,主抽運(yùn)行赫茲數(shù)根據(jù)終點(diǎn)溫度情況逐步遞降。
燒結(jié)開機(jī)操作控制。料層維持 900 mm,機(jī)速維持 1. 35 m /min,主抽赫茲數(shù)以 39Hz 為起點(diǎn),風(fēng)門開度以 20% 為起點(diǎn),根據(jù)電流、負(fù)壓及燒結(jié)溫升情況,逐步分段上調(diào)控制,并依次開啟風(fēng)箱蝶閥,直至料頭達(dá)到燒結(jié)機(jī)機(jī)尾。從圖 4 和圖 5 趨勢對比來看,通過對燒結(jié)機(jī)開停機(jī)相關(guān)操作控制的優(yōu)化調(diào)整,停機(jī)時脫硫段粉塵排放濃度由峰值 480 mg /Nm3降低至峰值 210 mg /Nm3左右; 開機(jī)時脫硫段粉塵排放濃度由峰值 600 mg /Nm3降低至峰值 350mg /Nm3左右,且高濃度排放時間由 2. 5 小時縮減至 0. 5 小時左右。
3 結(jié)語
通過對 380 m2燒結(jié)機(jī)主排粉塵濃度的影響因素進(jìn)行分析,較好地驗證了燒結(jié)過程超細(xì)粉塵排放規(guī)律。同時通過在工藝參數(shù)可控范圍內(nèi)的優(yōu)化調(diào)整控制,實現(xiàn)正常生產(chǎn)時粉塵排放濃度低于 50mg /Nm3,并且有效降低了開停機(jī)時的排放峰值及峰值的持續(xù)時間,起到明顯的減排效果。此控制方法可為燒結(jié)廠減排控制提供有效借鑒。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 范曉慧,甘敏,等. 燒結(jié)煙氣超細(xì)顆粒物排放規(guī)律及其物化特性[J]. 燒結(jié)球團(tuán),2016,41( 3) : 42 - 45
[2] 黎在時. 靜電除塵器[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社,1993
