趙立軍,王寶海,唐繼忠,姜彥兵,蔣益,董建興
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)
摘要:針對鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鐵部 1 號 4038 m3 高爐爐缸環(huán)炭溫度 升高,爐缸存在安全隱患的情況,采取了改造爐缸冷卻系統(tǒng)、增加在線監(jiān)測設(shè)備、長期堅持精料方針和優(yōu)化高爐操作制度等措施,有效控制了爐缸環(huán)炭溫度,護爐效果良好,實現(xiàn)了長達 6 年的護爐期內(nèi),高爐安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞: 高爐;爐缸;護爐;操作
近年來,國內(nèi)外多次發(fā)生高爐燒穿事故。 據(jù)不完全統(tǒng)計,2010 年至 2018 年 3 月約有 15 座高爐發(fā)生燒穿事故,給冶金企業(yè)造成重大損失。 其中有些事故發(fā)生在高爐開爐 2~4 個月內(nèi),多數(shù)燒穿事故發(fā)生在高爐開爐后的 4~7 年里。此外,還有 20 余座2000 m3以上級別高爐雖沒有發(fā)生燒穿事故, 但仍存在爐缸安全隱患[1-2],說明這些高爐在設(shè)計、施工質(zhì)量、日常管理和生產(chǎn)操作等方面存在一定缺陷。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鐵部(以下簡稱鲅魚圈煉鐵部) 有 4038 m3高爐 2 座,其中 1 號高爐采用了多項先進冶煉技術(shù), 如小塊焦回收利用技術(shù), 板壁結(jié)合的軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),英巴法水渣處理技術(shù),地德式外燃熱風爐技術(shù),雙預熱余熱回收燃燒爐技術(shù),噴吹系統(tǒng)采用濃相噴吹技術(shù)等。1 號高爐于 2008 年 9 月 6 日開爐,實現(xiàn)一次投產(chǎn)成功。 投產(chǎn)后,順行狀態(tài)良好,冶煉強度逐步提高,日產(chǎn)最高達到 10 100 t,利用系數(shù)達 2.5 t/(m3 ·d)。 但 2011 年 6 月以后,高爐出現(xiàn)鐵口以下爐缸局部環(huán)炭溫度升高的情況, 爐缸出現(xiàn)安全隱患。 為保證爐缸安全,延長高爐一代爐役,鲅魚圈煉鐵部采取了一系列護爐措施,效果良好。
1 爐缸存在問題分析
鲅 魚 圈 煉 鐵 部 1 號高爐爐缸內(nèi)襯采用美國UCAR 小塊炭磚, 全部鐵口區(qū)域以及容易產(chǎn)生象腳侵蝕的區(qū)域外環(huán)均使用 NMD 小塊炭磚,其余部位使用 NMA 小塊炭磚,爐底采用四層大塊 UCAR炭磚;無陶瓷杯、爐底炭磚上部采用莫來石磚形成800 mm 陶瓷墊保護層;風口采用大塊組合灰剛玉磚;爐腹采用了氮化硅結(jié)合碳化硅磚;爐腰、爐身下部區(qū)域熱面噴涂不定形耐火材料, 整個爐體為薄壁爐襯結(jié)構(gòu)。 爐體軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)分為兩個區(qū)域:Ⅰ系列和Ⅱ系列。 Ⅰ系列主要為爐缸冷卻壁供水, Ⅱ系列冷卻范圍包括鑄鐵冷卻壁、銅冷卻壁和銅冷卻板,總設(shè)計水量為 5 704 m3 /h,其中爐缸設(shè)計冷卻水量為 2 400 m3/h,水量偏小。
1 號高爐于 2008 年 9 月 6 日開爐, 投產(chǎn)初期爐缸環(huán)炭溫度一直處于平穩(wěn)狀態(tài)。 進入 2011 年 6月后,1#鐵口右下部第 19 層環(huán)炭(第三段冷卻壁下部)溫度明顯上升,最高達到 523 ℃(見圖 1),爐皮溫度達到 55 ℃。 2012 年開始 1#鐵口右下部第 10層環(huán)炭 (第二段冷卻壁中部) 溫度開始上升,2016年最高達到 513 ℃。 一段時間后 4#鐵口左側(cè)(靠近1#鐵口一側(cè))第 10 層環(huán)炭溫度也開始上升,最高達到 501 ℃(見圖 2), 單塊冷卻壁水溫差最高超過1.0 ℃, 熱流強度最高達到 52 kW/m2。 由于爐皮溫度、熱流強度、環(huán)炭溫度彼此相關(guān),均有所升高,認為爐缸異常區(qū)域集中在 1#、4#鐵口之間, 理論計算殘余炭磚厚度不足 400 mm,爐缸出現(xiàn)安全隱患。
2 采取的措施
鑒于鲅魚圈煉鐵部 1 號高爐爐缸已存在安全隱患,為保護爐缸安全,確保高爐穩(wěn)定順行,制定高爐長壽運行預案,見表 1,并采取如下應對措施。
2.1 改造爐缸冷卻系統(tǒng)
1 號高爐爐體原來的冷卻系統(tǒng)為單系統(tǒng)雙系列供水冷卻,爐缸設(shè)計冷卻水流量僅為 2 400 m3 /h,水量小,不能夠滿足高爐長壽要求。2013 年新建了一座軟水站, 爐體冷卻系統(tǒng)為爐缸和爐身各設(shè)單獨系統(tǒng)供水;使原來的閉路水站為爐身供水冷卻,新建的水站單獨向爐缸供水冷卻。 爐 缸 冷 卻 水流 量 提 高 至 4 800 m3/h, 冷卻壁水管流速達 到3.0 m/s 以上。
2.2 增加在線監(jiān)測設(shè)備
爐缸原設(shè)計測溫電偶 236 點, 其中每層環(huán)碳圓周設(shè)測溫電偶 16 點,分布在 8 個方向上,檢測點少,不能全方位涵蓋。 為加強鐵口下方重點防范區(qū)域,利用休風機會,增加環(huán)炭測溫電偶 178 點,使鐵口下方二段每塊冷卻壁均有測溫點; 增加有線和無線爐皮測溫點 200 點; 增加關(guān)鍵區(qū)域分段式水溫差測量點 142 點;增加高清攝像監(jiān)控 8 處,基本實現(xiàn)了全方位、全手段、全時段的實時監(jiān)控。
2.3 長期堅持精料方針
(1) 充分發(fā)揮大型綜合原料場優(yōu)勢,提高混勻造堆質(zhì)量。 進入原料場的鐵料,首先按產(chǎn)地、批號采用鱗狀堆積方式封堆,封堆后堅持多點取樣,取化學成分加權(quán)平均值作為該品種參與混勻造堆的化學成分。 混勻礦堆積計劃要符合 22~24 萬 t大料堆、大于 3 500 層多料層的基本要求,采取大人字形、變起點、延時定終點、連續(xù)往返分層、全自動 的 堆 積 方 式, 要 求 混 勻 礦 中 σTFe≤0.4、σSiO2 ≤0.2[3]。
(2) 合理配礦,強化燒結(jié),保證燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定。 建立多資源、定硅、控鋁的優(yōu)化配礦模型,實現(xiàn)3 種主礦不變的“3+2”固定配礦模式,確保全年配礦穩(wěn)定,達到燒結(jié)礦品位最優(yōu)化。其中 SiO2 含量在(5.0±0.10)%范圍,Al2O3 含量低于 2.0%,保證良好的燒結(jié)礦質(zhì)量。
(3) 嚴格控制 K2O、Na2O、Zn 等雜質(zhì)入爐。 堿金屬及鋅在爐內(nèi)循環(huán)富集,既影響高爐長壽,又劣化焦炭質(zhì)量,破壞高爐順行。 因此,高爐分別以 Zn負荷 0.15 kg/t、 K2O 和 Na2O 綜合負荷 2.2 kg/t 為標準,隔離燒結(jié)電場灰,盡量外賣高爐重力除塵灰和干法灰,不能外賣的運到二期料場圍場存放,作為生產(chǎn)含碳素鐵碳球團的原料, 嚴格控制堿金屬及鋅的入爐量。
2.4 優(yōu)化高爐操作制度
2.4.1 采取“雙高”操作法護爐措施
根據(jù)高爐破損調(diào)查的結(jié)果, 從爐頂加入焙燒含鈦球團,始終維持鐵水[Ti]含量在 0.10%~0.20%之間,同時,減少富氧量,降低冶煉強度,可以降低鐵水環(huán)流速度,提高含鈦凝結(jié)物與內(nèi)襯黏附性,具有較好的護爐效果。 于是,當環(huán)炭溫度或冷卻壁水溫差持續(xù)上升時,減少富氧量,定期使用鈦球;當溫度降下來后,停止使用鈦球;且為了增加鐵水含鈦量,每次加入含鈦球團后,需保證鐵水[Si]含量在 0.6%~0.8%之間。 但此方法實行后,出現(xiàn)了渣鐵粘稠,透氣性迅速降低,壓量關(guān)系緊張,送風風量銳減的狀況,破壞了高爐穩(wěn)定順行的狀態(tài),使產(chǎn)量大幅減低。 可以看出,此法雖然護爐效果良好,但是存在產(chǎn)量降低、消耗增加的副作用。 因此,必須停止鈦球入爐,逐步恢復高爐順行。
為了消除鈦球?qū)Ω郀t順行的影響, 確保高爐維持在適宜的冶煉強度, 鲅魚圈煉鐵部通過對標及實驗研究,建立了“雙高”操作法,即高溫高鈦操作法。 此操作法的核心思想是建立鐵水[Si]含量和鐵水鈦負荷的對稱體系,實現(xiàn)最佳護爐效果;建立爐渣渣系二元、三元堿度的平衡體系,達到加鈦但不破壞高爐順行的目的。 “雙高”操作法各項指標要求見表 2。
2.4.2 采取“雙全”操作法護爐措施
爐缸長壽是一個綜合系統(tǒng)管理問題。 實際生產(chǎn)經(jīng)驗表明, 爐缸耐材受到侵蝕, 除了與耐材質(zhì)量、 施工設(shè)計有關(guān)外, 還與高爐實際操作關(guān)系密切,主要體現(xiàn)在熱制度、送風制度、造渣制度的選擇方面。 在生產(chǎn)實踐中,三大制度除了要分別有益于爐缸長壽外,還必須彼此匹配。 當熱制度和造渣制度按照“雙高”操作護爐法選定后,必須匹配適宜的送風制度,即“雙全”操作法。 “雙全”操作法即即全風全壓操作, 此操作法的核心思想是吹足風壓,吹足風量,以減少富氧量,提高鼓風動能,從而吹透中心,充分活躍爐缸,減少渣鐵環(huán)流沖刷。
“雙全”操作法采取的對應措施是動態(tài)局部堵風口和均勻縮風口,具體參數(shù)見表 1。 將最高環(huán)炭溫度位置正上方的風口堵死, 如果溫度點發(fā)生變化,馬上臨時休風,更改堵風口的位置。 另外,根據(jù)設(shè)定風口面積, 均勻調(diào)整風口尺寸, 盡量均勻送風。 送風風量和熱風壓力的選擇,不必考慮風口面積縮小因素,按照最大風量、正常風壓的要求,使鼓風動能在 160~190 kJ/s 范圍。
2.4.3 優(yōu)化爐前出鐵制度
總結(jié)爐缸燒穿事故案例, 燒穿部位多數(shù)位于鐵口區(qū)域[4]。 為了保護鐵口區(qū)域炭磚,制定有效的出鐵制度。 固定打泥量,保證鐵口深度 3.6~3.8 m;使用優(yōu)質(zhì)無水炮泥;側(cè)壁溫度高時,采用 3 個鐵口輪流出鐵,且實行多鐵次無間隔出鐵,減少單個鐵口出鐵時間,減少鐵口區(qū)域渣鐵環(huán)流沖刷。
3 效果
鲅魚圈煉鐵部 1 號高爐通過采取一系列護爐措施,特別是“雙高雙全”操作法,效果較好。 2017~2018 年爐缸環(huán)炭溫度得到了有效控制。2017 年 10月以后,爐缸環(huán)炭溫度降至 200 ℃以下。截至 2018年 5 月停爐,1 號高爐運行 9 年 8 個月, 護爐操作期長達 6 年,爐缸狀態(tài)安全可控,高爐穩(wěn)定順行。
1 號高爐 2008~2018 年技術(shù)經(jīng)濟指標見表 3。
由表 3 可以看出,1 號高爐環(huán)碳溫度升高,采取護爐措施后,運行狀態(tài)良好,爐況穩(wěn)定順行,產(chǎn)量逐漸提高,各種消耗指標受控,長期護爐操作實踐效果良好。
4 結(jié)語
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鐵部1 號高爐于 2008 年 9 月開爐投產(chǎn),截至 2018 年 5月停爐,高爐運行 9 年 8 個月。 前 3 年屬于高爐正常生產(chǎn)期。 2011 年開始,1# 鐵口以下爐缸局部第19 層環(huán)炭溫度快速升高到 523 ℃,2012 年 1#、4#鐵口以下局部第 10 層環(huán)炭溫度也開始升高,最高達到 513 ℃和 501 ℃,爐缸安全狀態(tài)受到影響。 為保證爐缸安全,提出了“雙高雙全“操作法,采取了改造爐缸冷卻系統(tǒng)、增加在線監(jiān)測設(shè)備、長期堅持精料方針和優(yōu)化高爐操作制度等一系列護爐措施,使高爐在之后 6 年的護爐期內(nèi)穩(wěn)定順行,護爐實踐效果良好。
參考文獻
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