寧知常,苗振魯
(山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司煉鋼部,山東日照276805)
摘要:通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐脫磷影響因素的分析及脫磷工藝優(yōu)化試驗(yàn),采取前中期快速脫磷期雙渣操作、強(qiáng)化過(guò)程溫度控制、終點(diǎn)前采用高拉補(bǔ)吹、控制終點(diǎn)磷等優(yōu)化措施,既可以提高脫磷效率又能避免鋼水過(guò)氧化,減緩對(duì)爐襯的侵蝕,實(shí)現(xiàn)了冶煉轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷的大幅度降低,轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)P≤60×10-6、成品P≤80×10-6的比例達(dá)90%。滿足了提高低磷鋼生產(chǎn)量的需求。
關(guān)鍵詞:低磷鋼;轉(zhuǎn)爐脫磷;雙渣操作;終點(diǎn)磷
1 前言
目前低磷鋼的需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì),各鋼廠均有意識(shí)擴(kuò)大低磷鋼種的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。本研究通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐脫磷影響因素的分析,制定出前中期快速脫磷期雙渣操作、強(qiáng)化過(guò)程溫度控制、終點(diǎn)前采用高拉補(bǔ)吹、控制終點(diǎn)磷等優(yōu)化措施,既可以提高脫磷效率又能避免鋼水過(guò)氧化,減緩對(duì)爐襯的侵蝕,實(shí)現(xiàn)冶煉轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷的大幅度降低,滿足提高低磷鋼生產(chǎn)量的需求。
2 轉(zhuǎn)爐脫磷工藝分析
2.1 轉(zhuǎn)爐脫磷的影響因素分析
1)鋼液脫磷熱力學(xué)基礎(chǔ)。脫磷的基本反應(yīng)是在鋼—渣界面進(jìn)行的,按爐渣分子理論的觀點(diǎn),由下列反應(yīng)組成:
2[P]+5[O]=(P2O5),
2[P]+5(FeO)+3(CaO)=(3CaO·P2O5)+5[Fe],
2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)+5[Fe]。
因此低溫、高堿度、高氧化性有利于脫磷,增加渣量也可以促進(jìn)脫磷。
2)轉(zhuǎn)爐溫度控制對(duì)脫磷效果的影響。P 的氧化是強(qiáng)放熱反應(yīng),因此溫度對(duì)脫磷有較大影響。根據(jù)文獻(xiàn)[1]介紹,認(rèn)為溫度在1 350~1 450 ℃時(shí)脫磷效果最好。但在此低溫狀態(tài)下,轉(zhuǎn)爐爐渣流動(dòng)性差、化渣不良,不符合轉(zhuǎn)爐煉鋼的需求。因此需要選擇合適的溫度制度,平衡好渣態(tài)與熔池溫度,從而達(dá)到提高脫磷效果的目的。
3)轉(zhuǎn)爐造渣制度對(duì)脫磷效果的影響。轉(zhuǎn)爐脫磷過(guò)程中FeO 和CaO 是參與脫磷的主要氧化物,但由于P2O5與FeO 生成的磷酸鐵只能在1 450 ℃以下的較低溫度穩(wěn)定存在,而實(shí)際煉鋼溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此溫度,因此更為穩(wěn)定的磷酸鈣是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐脫磷的關(guān)鍵。但渣系過(guò)高的堿度又會(huì)造成渣的熔點(diǎn)過(guò)高,出現(xiàn)“返干”的問(wèn)題,進(jìn)而又會(huì)降低脫磷的實(shí)際效果,并會(huì)影響到轉(zhuǎn)爐冶煉的進(jìn)行。
4)轉(zhuǎn)爐動(dòng)力學(xué)條件對(duì)脫磷效果的影響。P 從鋼向渣的轉(zhuǎn)移需要一個(gè)足夠的時(shí)間和合適的動(dòng)力學(xué)條件,轉(zhuǎn)爐熔池反應(yīng)空間大,同時(shí)在底吹、頂吹以及冶煉過(guò)程中生產(chǎn)的氣體的攪拌下,鋼液和渣可以得到充分的混合。
轉(zhuǎn)爐脫磷一個(gè)復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),既要考慮熱力學(xué)條件和動(dòng)力學(xué)條件,同時(shí)也需要考慮冶煉過(guò)程中的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程。因此在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中需要綜合考慮熔池溫度、渣的狀況、氣體攪拌強(qiáng)度等方面,使之合理匹配才能得到較好的效果。
2.2 P 在冶煉過(guò)程中的變化趨勢(shì)
為了研究鋼液中P 含量在轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中的變化[2],在吹煉過(guò)程中每間隔2.5 min,取渣樣、鋼樣并測(cè)溫。試驗(yàn)進(jìn)行了5 爐,記錄其吹煉過(guò)程中各階段鋼水成分、溫度數(shù)據(jù)(平均值)和所取渣樣分析結(jié)果(平均值),得到在整個(gè)吹煉過(guò)程鋼中C、P 含量,爐渣堿度和爐渣中(FeO)含量及熔池溫度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖1~5。由圖1~5可知:
1)鐵水中Si、Mn 首先被氧化,在吹煉至5 min左右時(shí),Si、Mn 基本氧化完。此時(shí),因Si 被大量氧化為SiO2 進(jìn)入渣中,爐渣堿度較低,脫磷條件較差。當(dāng)吹煉到5 min 時(shí),爐內(nèi)溫度達(dá)到1 403 ℃,反應(yīng)以脫碳、脫磷為主,而受溫度低影響,脫碳速度較慢,相應(yīng)渣中(FeO)含量增加,達(dá)到17.56%。與此同時(shí),造渣料已經(jīng)全部加入,在高(FeO)的條件下,造渣料逐漸熔化,爐渣堿度逐漸升高,達(dá)到1.57。
在低溫、高(FeO)的條件下,脫磷反應(yīng)充分進(jìn)行,此時(shí)鋼水P 含量降到0.039%,脫磷率達(dá)到30%,脫磷速度達(dá)0.008 0%/min。
2)轉(zhuǎn)爐吹煉從5~12.5 min 即吹煉中期,隨著溫度不斷升高,碳氧反應(yīng)越來(lái)越劇烈,渣中(FeO)消耗增加,渣中(FeO)含量降低,在9%~12%范圍內(nèi)。但此時(shí)造渣料全部熔化,堿度較高;脫碳反應(yīng)劇烈,鋼水?dāng)嚢枘芰?qiáng);如果合適控制槍位,使渣中保持一定(FeO)含量與流動(dòng)性,爐內(nèi)脫磷反應(yīng)得以繼續(xù)進(jìn)行。吹煉到12.5 min 時(shí)鋼中P 降到0.019%,脫磷率達(dá)到66%,脫磷速度約在0.002 5%/min。
3)到轉(zhuǎn)爐吹煉后期,隨著鋼中C 含量降低,脫碳速度降低,渣中(FeO)含量有所增加,達(dá)到13%,爐渣堿度達(dá)到3.3。在高堿度、高(FeO)含量的條件下,鋼水中的P 得到進(jìn)一步去除。到吹煉終點(diǎn),鋼水P 達(dá)到0.008%,脫磷率達(dá)到86%,脫磷速度為0.002 8%/min。
脫磷反應(yīng)在整個(gè)吹煉過(guò)程持續(xù)進(jìn)行,吹煉前期脫磷速度最快,也是脫磷的最佳時(shí)期。吹煉中期與后期,脫磷速度略慢,但是脫磷量卻占到了整個(gè)脫磷量的65%,是脫磷的重要時(shí)期。吹煉前期脫磷是在低溫、高(FeO)及一定堿度的條件下進(jìn)行的,吹煉中期,脫磷是在高堿度、一定的爐渣(FeO)含量和良好的動(dòng)力學(xué)條件下進(jìn)行的。吹煉后期,脫磷是在高堿度和高(FeO)含量條件下進(jìn)行的。
另外,在現(xiàn)有鐵水條件和生產(chǎn)工藝條件下,轉(zhuǎn)爐常規(guī)冶煉時(shí)脫磷率僅為80%~85%,還不具備生產(chǎn)要求轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)P 含量<0.010%、成品鋼中P 含量<0.015%的鋼種。
3 脫磷工藝優(yōu)化
3.1 脫磷工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)
通過(guò)試驗(yàn)分析可知,脫磷反應(yīng)在整個(gè)吹煉過(guò)程持續(xù)進(jìn)行,根據(jù)這一現(xiàn)象將整個(gè)轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程分為快速脫磷期、倒?fàn)t期和強(qiáng)制脫磷冶煉期3 個(gè)階段,各階段任務(wù)要點(diǎn)見(jiàn)表1。
3.2 脫磷工藝試驗(yàn)結(jié)果及分析
根據(jù)脫磷工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行了第一輪6 爐次試驗(yàn),工藝數(shù)據(jù)及結(jié)果見(jiàn)表2,渣樣分析結(jié)果見(jiàn)表3。
1)終點(diǎn)溫度控制對(duì)鋼中P 含量的影響較大,隨著終點(diǎn)溫度的升高,P 含量出現(xiàn)上升趨勢(shì)。6 爐試驗(yàn),其中4 爐的出鋼溫度在1 625 ℃以下,終點(diǎn)P 含量在0.006 5%以下,另外2 爐出鋼溫度在1 635 ℃以上,終點(diǎn)P 含量在0.008 0%以上。因此,冶煉終點(diǎn)P 含量不超過(guò)0.005%的超低磷鋼時(shí),出鋼溫度不宜超過(guò)1 625 ℃。
2)冶煉過(guò)程動(dòng)態(tài)變化對(duì)脫磷的影響。6 爐中,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)脫磷率在93.5%以上的比例達(dá)到了83%,其中1 爐脫磷率較低。終點(diǎn)P 含量在0.006 0%以下的有3 爐,占總爐次的50%。705872 爐次由于底吹渣。705497 倒渣前吹煉時(shí)間短,鋼中的Si 沒(méi)有徹底氧化,影響了前中脫磷效果,分析鋼成分,鋼中的P 含量還很高,脫磷率只有40%。
3)試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)?shù)乖按禑挄r(shí)間不足5min 時(shí),由于Si 沒(méi)有完全氧化,盡管渣中的FeO 含量比較高,脫磷效果仍差;而將吹煉時(shí)間控制在6~7min 時(shí),盡管渣中(FeO)含量出現(xiàn)下降,但由于鐵水中的Si 幾乎完全氧化,渣中堿度也出現(xiàn)了上升,反而能獲得較好的脫磷效果,同時(shí)鋼中P 向渣中轉(zhuǎn)移也需要一定的時(shí)間。冶煉中前期的脫磷效果,除了吹煉時(shí)間外,熔池溫度控制也非常重要,低溫更能獲得良好的脫磷效果。
4)采用單一轉(zhuǎn)爐冶煉低磷鋼,溫度的控制是關(guān)鍵,主要是中前期熔池溫度和終點(diǎn)溫度控制,是實(shí)現(xiàn)終點(diǎn)溫度和P 控制的基礎(chǔ)。在整個(gè)溫度的控制過(guò)程中,控制熔池的均衡升溫,避免熔池溫度的大起大落是控制的基本要求。雙渣時(shí)的吹煉時(shí)間控制對(duì)脫磷效果至關(guān)重要,吹煉時(shí)間短,鐵水中的Si還沒(méi)有徹底氧化,抑制了脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,此時(shí)雙渣起不到很好的脫磷效果;若雙渣時(shí)吹煉時(shí)間太長(zhǎng),渣中(FeO)急劇下降。前期冶煉時(shí)間長(zhǎng),熔池溫度太高,脫磷效果也不會(huì)太好,而且還會(huì)影響到雙渣后的操作。但從試生產(chǎn)結(jié)果看,轉(zhuǎn)爐后期脫磷率下降,甚至出現(xiàn)“回磷”現(xiàn)象。造成這一現(xiàn)象的原因一方面是熔池溫度上升后(>1 550 ℃),P 在渣-鋼中的分配平衡被打破,出現(xiàn)P 向鋼中轉(zhuǎn)移的趨勢(shì);同時(shí)也存在由于渣料加入過(guò)多降低了渣的活動(dòng)進(jìn)而影響了脫磷效果。
3.3 脫磷工藝進(jìn)一步優(yōu)化
在總結(jié)第一次雙渣脫磷工藝試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,增加以下措施:冶煉前中期,適當(dāng)?shù)状禂嚢鑿?qiáng)度,增加前期渣量,但確??焖俪稍?;降低前期氧槍的供氧流量,延長(zhǎng)冶煉時(shí)間至5~7 min;熔池溫度控制在1 350 ℃以下。冶煉后期,加大化渣劑用量,在保障快速成渣的基礎(chǔ)上提高渣系堿度;嚴(yán)格控制終點(diǎn)溫度在1 630 ℃以下。
1)前中期快速脫磷期采用雙渣操作。根據(jù)鐵水[Si],第一批料加入適量石灰,以確保前期爐渣堿度控制在2.0~2.5;為加速成渣和控制熔池溫度,隨第一批料加入足量礦石及適量助熔劑。采用高槍位化渣,前期槍位控制在1.8~2.0 m,以提高渣中TFe 含量,增加爐渣氧化性,提高前期脫磷效率。根據(jù)鐵水[Si]含量,倒出1/3~1/2 的前期渣,然后重新加入渣料造渣。
因?yàn)榻?jīng)過(guò)二次造渣,爐渣中(SiO2)含量較低,所以要采取適當(dāng)措施,如提高槍位和加入適量助熔劑的方法,防止?fàn)t渣返干,影響脫磷。具體操作要求如下:吹煉時(shí)間5~7 min;爐渣成分要達(dá)到堿度2.0 以上,F(xiàn)eO 含量8%以上,渣中P 含量1.2%以上;雙渣時(shí)的溫度控制1 330~1 400 ℃,控制目標(biāo)溫度(1 360±10)℃。半鋼成分P 含量0.035%以下;放渣量占爐渣總量的30%~50%。
2)吹煉過(guò)程控制。雙渣后分批次陸續(xù)補(bǔ)加石灰,確保終渣堿度在4.0 以上。由于采用雙渣操作后渣中(SiO2)降低,化渣困難,要采取低氧壓高槍位吹煉操作,并加入適量助熔劑,以確保全程化渣,防止回磷。選擇合適的TSC 測(cè)量時(shí)機(jī),TSC 溫度控制在(1 550±10)℃,TSC[C]控制在0.6%±0.1%。
3)采用高拉補(bǔ)吹。高拉補(bǔ)吹是既可以提高后期脫磷效率又能避免鋼水過(guò)氧化的有效措施,可以增加后期爐渣的(FeO)含量,促進(jìn)爐渣熔化。TSC測(cè)量完畢,再吹氧300 Nm3左右提槍。倒出部分爐渣,根據(jù)TSC[P]含量,加入適量石灰和礦石,降槍吹煉至終點(diǎn)。
4)后期和終點(diǎn)控制目標(biāo)。爐渣堿度4.0~5.0,F(xiàn)eO 18%~25%;終點(diǎn)C 含量≤0.05%;終點(diǎn)P 含量≤0.006%,目標(biāo)為0.005%以下;出鋼目標(biāo)溫度1 600~1 620 ℃,嚴(yán)禁終點(diǎn)溫度超過(guò)1 630 ℃;采用多倒終渣的方法,防止出鋼過(guò)程爐口下渣;出鋼前用氮?dú)獯祾郀t身和煙道,清理爐身浮渣和煙道粘渣,防止其在出鋼過(guò)程脫落掉入鋼包。
5)采用“雙擋”技術(shù),嚴(yán)格控制出鋼下渣。出鋼前期使用擋渣塞擋住前期渣,冶煉低磷鋼種時(shí)使用軟質(zhì)擋渣塞進(jìn)一步提高前期的擋渣效果;出鋼后期使用擋渣棒擋住后期渣,保證擋渣效果,減少下渣回磷。同時(shí)維護(hù)好出鋼口的內(nèi)、外口,使鋼流圓滑,提高擋渣的嚴(yán)密性。
6)優(yōu)化合金配比,減少合金回磷。合金中的P含量對(duì)成品P 影響也較大,加入合金后都要或多或少地增磷。優(yōu)化合金配加方案,減少高磷合金的加入量,以減少合金回磷。
7)采用弱脫氧或不脫氧工藝,優(yōu)化渣洗技術(shù),提高出鋼過(guò)程的脫磷率。采取不脫氧或弱脫氧工藝,在出鋼過(guò)程中采用渣洗技術(shù),充分利用鋼流沖擊和鋼包底吹攪拌的動(dòng)力學(xué)條件以及出鋼過(guò)程鋼水溫度降低的熱力些條件,從轉(zhuǎn)爐出鋼到CAS 精煉處理前還能夠脫除鋼水中部分P。
4 結(jié)語(yǔ)
在前中期快速脫磷期,采用雙渣操作;TSC 過(guò)程溫度控制在1 550~1 570 ℃,終點(diǎn)前采用高拉補(bǔ)吹,可以有效地控制終點(diǎn)磷,滿足生產(chǎn)低磷鋼的要求。通過(guò)對(duì)脫磷工藝進(jìn)行優(yōu)化既可以提高脫磷效率又能避免鋼水過(guò)氧化,可以有效地減緩對(duì)爐襯的侵蝕,實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)P≤60×10- 6、成品P≤80×10-6的比例達(dá)90%。
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